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    公司新聞
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    鐵鹽+雙氧水法工藝處理銅冶煉酸性廢水

    更新日期:2022-01-04 14:40

     

     

    銘盛環(huán)境——工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理專家,提供污水處理解決方案

     

     

      白銀有色集團(tuán)股份有限公司銅業(yè)公司(以下簡(jiǎn)稱白銀銅業(yè))白銀爐-PS轉(zhuǎn)爐及配套煙氣制酸系統(tǒng)于2007年建成投產(chǎn)。2011年,為配套白銀爐產(chǎn)能提升對(duì)制酸系統(tǒng)實(shí)行了擴(kuò)能改造,硫酸產(chǎn)能由原設(shè)計(jì)的312kt/a提升至546kt/a,銅冶煉酸性廢水處置系統(tǒng)亦同步改造完成并投入運(yùn)轉(zhuǎn)。銅冶煉酸性廢水處置工藝采用傳統(tǒng)的石灰鐵鹽+電化學(xué)法復(fù)合處置工藝,處置制酸設(shè)備凈化工序外排酸性廢水、綜合應(yīng)用酸性廢水及少量銅電解酸性廢水,設(shè)計(jì)處置才能1000m3/d,設(shè)計(jì)出水水質(zhì)到達(dá)GB25467—2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放規(guī)范》請(qǐng)求。20136月,白銀銅業(yè)經(jīng)過(guò)施行廢水回用改造項(xiàng)目,使得銅冶煉酸性廢水處置后全部回用,完成了銅冶煉酸性廢水零排放。

     

      在近年來(lái)的生產(chǎn)理論中,因白銀爐具有原料順應(yīng)性強(qiáng)的特性,白銀爐入爐物料中各項(xiàng)雜質(zhì)成分含量動(dòng)搖較大,因此冶煉及制酸設(shè)備外排酸性廢水存在多種重金屬離子共存、砷含量高、處置難度大的特性,形成銅冶煉酸性廢水處置系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)控制穩(wěn)定性差,出水指標(biāo)動(dòng)搖較大,確保廢水處置指標(biāo)特別是砷含量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)成為白銀銅業(yè)亟需處理的難題。

     

      一、存在問(wèn)題

     

      現(xiàn)有酸性工業(yè)廢水處系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。

     

     

      來(lái)自制酸系統(tǒng)凈化工序、綜合系統(tǒng)和銅電解外排的酸性廢水進(jìn)入調(diào)理池混合后,經(jīng)過(guò)廢酸提升泵進(jìn)入中和槽,參加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%左右的精制石灰乳,控制反響pH值為11.5左右,充沛攪拌混合后進(jìn)入氧化槽,在不時(shí)攪拌和曝氣條件下實(shí)行氧化反響后進(jìn)入中間池,再經(jīng)過(guò)立式壓濾機(jī)實(shí)行固液別離,固體渣經(jīng)過(guò)渣車運(yùn)輸至渣場(chǎng)堆存,濾液進(jìn)入均化池。向均化池中參加鐵鹽調(diào)整pH值至8~9,在到達(dá)進(jìn)一步除砷目的的同時(shí)滿足電化學(xué)工序的運(yùn)轉(zhuǎn)pH值請(qǐng)求,再經(jīng)過(guò)廢水提升泵將廢水送入一級(jí)膜過(guò)濾器實(shí)行固液別離,上清液進(jìn)入電化學(xué)反響器實(shí)行深度處置。處置后廢水進(jìn)入中間池,經(jīng)過(guò)廢水提升泵進(jìn)入二級(jí)膜過(guò)濾器實(shí)行固液別離,上清液實(shí)行回用。一級(jí)膜過(guò)濾器和二級(jí)膜過(guò)濾器排出的廢液經(jīng)過(guò)臥式壓濾機(jī)實(shí)行固液別離,固體渣經(jīng)過(guò)渣車運(yùn)輸至渣場(chǎng)堆存,濾液送至均化池實(shí)行再處置。

     

      白銀銅業(yè)對(duì)酸性廢水處置系統(tǒng)各段工藝處置后的溶液實(shí)行元素物相和化學(xué)成分剖析,發(fā)現(xiàn)酸性廢水處置系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)控制指標(biāo)呈現(xiàn)偏移和動(dòng)搖主要集中于中和段。經(jīng)查閱相關(guān)文獻(xiàn)材料,并與采用同工藝或類似工藝的廠家實(shí)行溝通比擬,以為中和段運(yùn)轉(zhuǎn)控制穩(wěn)定性及指標(biāo)動(dòng)搖的緣由在于以下三方面:

     

      1)元素物相及化學(xué)成分剖析結(jié)果標(biāo)明:酸性廢水經(jīng)石灰中和處置后,砷在液相中主要以As3+As5+的化合物形態(tài)存在。關(guān)于傳統(tǒng)沉淀法除砷工藝來(lái)說(shuō),As3+的沉淀物較As5+的沉淀物在水中的溶解度更大,對(duì)廢水處置的指標(biāo)控制存在較大影響。

     

      2)由于制酸設(shè)備、綜合系統(tǒng)和銅電解外排酸性廢水含有鹵素和氰根離子等,可與局部重金屬離子構(gòu)成絡(luò)合物,對(duì)中和反響存在影響,造成沉淀效果不佳。

     

      3)中和藥劑為精制石灰乳,中和pH值控制在11.5~12.0,但實(shí)踐中和槽內(nèi)部分pH值可達(dá)14,呈現(xiàn)石灰中和段pH值控制偏離現(xiàn)象。由于pH值較高及多種重金屬離子共存等緣由,廢水中的Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+等重金屬離子存在再溶解及沉淀效果削弱的現(xiàn)象。

     

      鑒于以上緣由,加之現(xiàn)有酸性廢水處置系統(tǒng)設(shè)備屬在運(yùn)狀態(tài),變卦工藝或實(shí)行大的技術(shù)改造并不理想。為此經(jīng)重復(fù)論證,白銀銅業(yè)確立了在現(xiàn)有酸性廢水處置系統(tǒng)的根底上實(shí)行工藝優(yōu)化及局部工藝流程改良的處理思緒。

     

      二、工藝控制優(yōu)化

     

      白銀銅業(yè)采取以下措施實(shí)行工藝控制優(yōu)化:

     

      1)調(diào)整中和段中和槽內(nèi)pH測(cè)定儀設(shè)置,由原來(lái)僅在中和槽內(nèi)設(shè)置1臺(tái)pH測(cè)定儀改為在中和槽內(nèi)和中和槽出液口分別設(shè)置1臺(tái)pH測(cè)定儀,雙重控制把關(guān)。

     

      2)將中和段pH值控制指標(biāo)由原來(lái)的11.5~12.0調(diào)整為11.0,并嚴(yán)厲控制pH值動(dòng)搖。

     

      3)對(duì)中和段酸性廢水進(jìn)液量實(shí)行優(yōu)化控制,以確保中和反響時(shí)間并強(qiáng)化沉淀效果。

     

      三、工藝流程改良

     

      在優(yōu)化銅冶煉酸性廢水處置工藝控制條件的同時(shí),白銀銅業(yè)思索采用強(qiáng)化氧化反響的方式對(duì)廢水實(shí)行處置,并在實(shí)驗(yàn)室中對(duì)酸性廢水全流程各段出水實(shí)行增加氧化反響強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果標(biāo)明:在中和壓濾后的酸性廢水溶液中參加氧化劑相較于運(yùn)用曝氣等傳統(tǒng)氧化方式可顯著提升Fe2+的氧化速率,同時(shí)除砷效率明顯提升。

     

      思索到雙氧水作為氧化劑既能滿足氧化反響又不會(huì)帶入新的雜質(zhì),白銀銅業(yè)擬在銅冶煉酸性廢水處置系統(tǒng)的均化池參加雙氧水,此處雙氧水用量最小。為考證改造計(jì)劃的可行性,白銀銅業(yè)實(shí)行了實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)及工業(yè)中試,肯定了鐵鹽和雙氧水的投加次第、藥劑的用量、反響時(shí)間等條件,完成了銅冶煉酸性廢水處置砷指標(biāo)連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

     

      四、鐵鹽+雙氧水除砷實(shí)驗(yàn)

     

      4.1 鐵鹽和雙氧水的參加次第對(duì)除砷效果的影響

     

      分別配制w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液。取中和段壓濾后液按下述步驟實(shí)行比對(duì)實(shí)驗(yàn),反響時(shí)間依據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐狀況擬定為10min,依據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)反響能否充沛。

     

      1)400mL中和段壓濾后液,先參加20mL鐵鹽溶液,反響10min;再參加20mL雙氧水溶液,充沛攪拌,靜置10min后過(guò)濾。

     

      2)另取1400mL中和段壓濾后液,先參加20mL雙氧水溶液,再參加20mL鐵鹽溶液,其他條件不變。

     

      將上述反響后的濾液分別編號(hào),測(cè)定溶液中砷的質(zhì)量濃度。測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表1。

     

     

      由表1可見(jiàn):向中和段壓濾后液中先參加鐵鹽溶液,再參加雙氧水溶液除砷效果更佳。

     

      4.2 鐵鹽和雙氧水的參加量對(duì)除砷效果的影響

     

      取7400mL中和段壓濾后液,分別依次參加不同量的w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液,充沛攪拌后靜置10min,過(guò)濾。測(cè)定上述反響后的濾液中砷的質(zhì)量濃度,討論這2種溶液的參加量對(duì)除砷效果的影響。測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表2

     

     

      由表2可見(jiàn):鐵鹽+雙氧水的除砷效果優(yōu)于單純加鐵鹽曝氣的除砷效果。經(jīng)過(guò)第2~4組以及第5~7組數(shù)據(jù)實(shí)行比擬,雙氧水和鐵鹽參加量不同,除砷效果有差別,過(guò)量地參加藥劑,可能會(huì)降低除砷效果。究其緣由,可能是藥劑參加過(guò)量,形成溶液pH值持續(xù)降低,砷酸鐵的穩(wěn)定性變差,溶解度增加,對(duì)除砷效果產(chǎn)生了影響。

     

      4.3 pH值對(duì)除砷效果的影響

     

      取7400mL中和段壓濾后液,分別依次參加不同量的w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液,用w(NaOH)5%氫氧化鈉溶液將溶液pH值由3~4調(diào)整至9(分離實(shí)踐工藝條件需求和廢水出水指標(biāo)設(shè)定),充沛攪拌后靜置10min,過(guò)濾。測(cè)定上述反響后的濾液中砷的質(zhì)量濃度,討論pH值對(duì)除砷效果的影響。測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表3。

     

     

      由表3可見(jiàn):在堿性條件下,鐵鹽+雙氧水的除砷效果要優(yōu)于在酸性條件下的除砷效果。

     

      經(jīng)過(guò)上述數(shù)據(jù)可知,反響時(shí)間控制在10min,反響較為充沛,可以滿足生產(chǎn)需求。

     

      4.4 鐵鹽和雙氧水參加體積比對(duì)除砷效果的影響

     

      取9400mL中和段壓濾后液,分別依次參加不同量的w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液,充沛攪拌后靜置10min,過(guò)濾。測(cè)定上述反響后的濾液中砷的質(zhì)量濃度,討論鐵鹽和雙氧水參加體積比對(duì)除砷效果的影響。測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表4

     

     

      由表4可見(jiàn):鐵砷質(zhì)量比在5~6、w(H2O2)10%雙氧水與w(Fe2+)10%鐵鹽參加比在1∶2.5左右時(shí),具有較好的除砷效果,同時(shí)也有較好的經(jīng)濟(jì)性。

     

      五、酸性廢水處置系統(tǒng)工藝改造

     

      白銀銅業(yè)分離現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐狀況對(duì)酸性廢水處置系統(tǒng)實(shí)行工藝改造,鐵鹽+雙氧水法酸性廢水處置工藝流程見(jiàn)圖2

     

     

      在石灰中和段壓濾后液至均化池入口處增加1臺(tái)廂式反響器,增設(shè)雙氧水儲(chǔ)罐(儲(chǔ)量3t);鋪設(shè)鐵鹽溶液泵出口至廂式反響器的管道,接至中和段壓濾后液入口管道,敷設(shè)雙氧水參加管道及控制閥門等設(shè)備,設(shè)置曝氣混合氧化反響器,敷設(shè)pH值調(diào)理管道及閥門。為保證反響平均,廂式反響器進(jìn)出液形式設(shè)置為下進(jìn)上出(使藥劑與中和段壓濾后液充沛混合),并在反響器內(nèi)根據(jù)流體方向設(shè)置折流孔板,混合后的液體自流至1#均化池,再流入2#均化池,以保證有效反響時(shí)間(30min以上),進(jìn)而到達(dá)最好的除砷效率,最后經(jīng)潛污泵保送至電化學(xué)處置工序實(shí)行最終處置,確保廢水處置砷指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

     

      六、運(yùn)轉(zhuǎn)效果

     

      酸性廢水處置工藝改造完成并投入運(yùn)轉(zhuǎn)后,連續(xù)采樣跟蹤1個(gè)月,酸性廢水處置砷指標(biāo)完成了連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。廢水處置前后砷質(zhì)量濃度剖析結(jié)果見(jiàn)表5。

     

     

      在酸性廢水處置完成穩(wěn)定達(dá)標(biāo)后,該公司在選礦公司建立回用水池、鋪設(shè)管線等設(shè)備,將達(dá)標(biāo)后的廢水保送至選礦公司,用于冶煉渣及渣包冷卻降溫,完成廢水處置零排放。

     

      七、結(jié)語(yǔ)

     

      從實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)理論狀況來(lái)看,鐵鹽+雙氧水法處置銅冶煉酸性廢水的除砷效果較好,雙氧水將As3+氧化成As5+,將Fe2+氧化成Fe3+,生成溶解度更低的砷酸鐵沉淀,酸性廢水處置系統(tǒng)出水的重金屬及砷指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

     

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