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    SBR工藝用于處理聚甲醛生產(chǎn)廢水

    更新日期:2021-12-07 13:35

    工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理免費方案咨詢電話:400-699-1558 ,江蘇銘盛環(huán)境24H手機熱線:158-9646-8025

     

      1、狀況概述

     

      1.1 甲醛廢水狀況

     

      兗礦魯南化工有限公司有一套設(shè)計年產(chǎn)4萬噸的聚甲醛生產(chǎn)設(shè)施,生產(chǎn)過程所產(chǎn)的廢水量約25m3/h,主要來自稀醛回收單元加壓脫水塔的排水、甲醛制備單元等以及一些受污染地坪的沖洗水和初期雨水,設(shè)計的正常生產(chǎn)時的外送廢水水質(zhì)如表1

     

     

      1.2 污水處置設(shè)施狀況

     

      兗礦魯南化工有限公司目前有兩套工業(yè)污水處系統(tǒng),一套采用SBR工藝、一套采用A/O+UASB+MBR工藝(凈化水廠采取的工藝)

     

      1.2.1 SBR整體概略

     

      工藝設(shè)施主要處置廠內(nèi)生活污水、局部生產(chǎn)廢水(包括局部氣化設(shè)施廢水、局部醋酸設(shè)施廢水),設(shè)計處置范圍為110m3/h,調(diào)理池的廢水指標見表2

     

     

      SBR所排中水水質(zhì)指標如表3

     

     

      1.2.2 凈化水廠概略

     

      凈化水廠A/O系統(tǒng)主要處置公司一切生產(chǎn)、生活污廢水,也包括SBR處置后的中水。設(shè)計處置水量為20000m3/d,進水指標請求甲醛含量≤5mg/L。

     

      2、技術(shù)改造優(yōu)化背景

     

      本文所研討的SBR處置含甲醛廢水技術(shù)優(yōu)化改造基于以下方面:

     

      一是煤制聚甲醛廢水中COD濃度變化非常大,這是由于水中含有甲醛、三聚甲醛、二氧五環(huán)、甲醇等很多污染物質(zhì),而這些污染物質(zhì)的組分和含量都具有很大的不肯定性,并且甲醛是一種具有激烈抑止生化反響的化學物質(zhì),其含量超出一定數(shù)值將會形成生化系統(tǒng)解體。

     

      二是本系統(tǒng)管線流程直接進入調(diào)理池,沒有水量水質(zhì)的緩沖,有毒有害物質(zhì)含量不易檢控,在生化系統(tǒng)受沖擊停運時,給公司環(huán)保及聚甲醛生產(chǎn)帶來嚴重的被動。2013818日遭到高濃度聚甲醛廢水的沖擊,調(diào)理池COD3623.40mg/L,甲醛含量5000mg/L,SBR生化系統(tǒng)停運,甲醛設(shè)施受影響停車。

     

      三是凈化水廠擔任處置全廠生產(chǎn)、生活污廢水,并且排放水的水質(zhì)要契合山東省南水北調(diào)沿途工業(yè)廢水排放請求,必需確保穩(wěn)定運轉(zhuǎn),因而,凈化水廠接納的SBR所排中水中甲醛含量要小于5mg/L

     

      3、優(yōu)化改造

     

      3.1 流程的優(yōu)化改造

     

      3.1.1 設(shè)置中間緩沖池

     

      應用原造氣工段的2000m3污水沉淀池作為聚甲醛廢水進入SBR調(diào)理池的緩沖池,將濃度不穩(wěn)定的含甲醛廢水先在緩沖池內(nèi)調(diào)質(zhì),以減少高濃度有毒害物質(zhì)對SBR生化系統(tǒng)的直接沖擊。同時在池上配套一臺揚程30米、流量35m3/h的自吸泵,用以將調(diào)質(zhì)后的池內(nèi)廢水送到SBR設(shè)施。經(jīng)過實踐運轉(zhuǎn),進入調(diào)理池的廢水中甲醛含量得以堅持較為穩(wěn)定的數(shù)值,甲醛濃度差由原先的80mg/L降低到20mg/L左右。簡易流程如圖1

     

     

      其中虛線局部為流程中新增的中間緩沖池。

     

      3.1.2 改造加堿流程

     

      廢水中含有甲醛,pH=34,酸性較強。而生化反響pH值為中性和堿性(7.010.0)條件下能有效進步處置效果,因而需求在調(diào)理池內(nèi)參加燒堿調(diào)整進入SBR反響池的甲醛廢水pH79。改造辦法是在原有的進反響池的加堿管線上配置一條管徑1”的不銹鋼管線引入調(diào)理池,并配置2(一開一備)量程010l/h的計量泵,作為主要調(diào)整pH值的手腕,完成了pH值在線調(diào)整快速、精確。

     

      3.2 操作控制優(yōu)化

     

      3.2.1 進水指標控制優(yōu)化

     

      (1)廢水中的水質(zhì)控制優(yōu)化。依據(jù)有關(guān)文獻材料,當甲醛小于5mg/L時,生化系統(tǒng)較為穩(wěn)定,當甲醛大于5mg/L且小于20mg/L時,能夠被系統(tǒng)中的微生物消化降解。而王凱等在甲醛對煤化工廢水生化處置系統(tǒng)的沖擊及快速修復技術(shù)研討中得出,當生化系統(tǒng)進水甲醛含量低于100mg/L時,系統(tǒng)不會遭到太大影響,沒有解體的風險,系統(tǒng)能夠正常運轉(zhuǎn)。

     

      所以在SBR反響池進水水質(zhì)主要指標的制定上,依據(jù)SBR處置甲醛等有毒害物質(zhì)的特性并分離以上文獻材料中的研討結(jié)論,調(diào)理池主要控制指標:pH79COD≤2000mg/LNH+4-N≤300mg/L,甲醛≤20mg/L。

     

      (2)廢水水量控制。在精確的水質(zhì)剖析根底上,經(jīng)過水質(zhì)指導進水量。若測得含醛廢水中COD不大于2000mg/L,則每個SBR池每個周期進水量不超越80m3。

     

      3.2.2 硝化過程控制優(yōu)化

     

      由于甲醛廢水中含有甲醛、三聚甲醛、二氧五環(huán)等難降解的污染物質(zhì),相應硝化反響的過程延長,調(diào)整SBR運轉(zhuǎn)各階段的周期控制,方式如下:每個SBR的操作周期由每天3個操作周期調(diào)整為每天2個操作周期,即12小時一個運轉(zhuǎn)周期。每個周期:進水約11.5小時,曝氣時長由原45小時增加到7.58小時,沉降2小時,排水1小時。

     

      3.2.3 活性污泥控制優(yōu)化

     

      (1)恰當進步廢水水溫。

     

      SBR生化系統(tǒng)的處置對象是含甲醛廢水,污泥中的生物活性狀況決議最終的出水水質(zhì),在1530℃范圍內(nèi)溫度升高,污泥對廢水中甲醛的去除率增大,污泥對甲醛的降解速率隨溫度升高呈指數(shù)遞增趨向,恰當進步反響器水溫,可增加微生物活性,進步反響器處置才能。

     

      在調(diào)理池及反響池均配有蒸汽冷凝液作為控制反響池內(nèi)水溫的手腕,嚴控反響池水溫在2035℃之間。

     

      (2)恰當進步曝氣時間。SBR反響器活性污泥對甲醛的去除率隨曝氣時間延長而增大,但過度的曝氣不但會招致系統(tǒng)內(nèi)溶解氧過高,加速污泥老化,還會毀壞污泥絮體的團粒構(gòu)造,影響處置效果的同時也大大增加了系統(tǒng)能耗,形成不用要的糜費。故依據(jù)實踐及實驗根底上,硝化反響過程中將曝氣時間由原來的6小時進步到7.58小時,控制溶解氧DO濃度在35mg/L之間。

     

      (3)進步活性污泥濃度在總污泥濃度中的占比。作為權(quán)衡污泥活性的重要指標,MLVSS、MLSS是關(guān)鍵指標。依據(jù)實踐狀況,MLVSS控制在40006000mg/L,MLSS控制在不小于1200mg/L(比未處置甲醛廢水時提升約200mk/L),即MLSS/MLVSS≥0.3,確?;钚晕勰嘣谡麄€生化系統(tǒng)中占有優(yōu)勢。

     

      4、效果評價與總結(jié)

     

      在采取了以上各種優(yōu)化后,SBR已連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)近1年,且出水水質(zhì)穩(wěn)定在前文所述請求范圍內(nèi)。期間聚甲醛設(shè)施既有停車檢修時甲醛原液進入廢水狀況,也有稀醛回收單元加壓脫水塔的操作不穩(wěn)帶出濃醛的狀況,但均未給SBR形成嚴重的負荷沖擊。

     

      實踐生產(chǎn)證明,SBR采取較為牢靠的前置措施,可以有效穩(wěn)定進水水質(zhì)。采取合理優(yōu)化生化系統(tǒng)過程控制辦法,可以有效降解廢水中的甲醛、COD等,并到達預期出水水質(zhì)指標。

     

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