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    油脂精煉工業(yè)含油廢水處理工藝

    更新日期:2021-12-06 13:53

     

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      油脂精煉廢水主要來(lái)源于堿煉工序,在堿煉過(guò)程中,油脂中的游離脂肪酸轉(zhuǎn)變?yōu)殁c皂,經(jīng)過(guò)離心別離或沉降從油脂中別離出來(lái),然后油脂中殘留的少量鈉皂經(jīng)過(guò)水洗辦法,使其溶解到水相中,再別離出水相構(gòu)成的油脂精煉廢水。這類廢水含有較高的動(dòng)植物油、COD、TPSS等,屬于典型的高濃度工業(yè)廢水。

     

      目前針對(duì)這類工業(yè)廢水處理的主要采用辦法主要為物理預(yù)處置+好氧處置聯(lián)用工藝,好氧處置多采用SBR,好氧接觸氧化等常規(guī)工藝,這些常規(guī)的好氧工藝耐沖擊負(fù)荷的才能較低,且出水需求深度處置,才干到達(dá)COD<50mg/L,本項(xiàng)目好氧工藝采用目前國(guó)內(nèi)比先進(jìn)的MBBR工藝作為二級(jí)處置工藝,兼具生物流化床和生物接觸氧化法兩者的優(yōu)點(diǎn),具有比面積大,生物量多,耐沖擊負(fù)荷的才能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

     

      1、工程概略

     

      以天津某大豆油加工生產(chǎn)企業(yè)為例,其主要從事大豆毛油生產(chǎn)及廢品油精煉,該公司的生產(chǎn)廢水主要來(lái)源于大豆毛油的生產(chǎn)過(guò)程中的油籽加工廢水、DC廢水、洗罐水,廢品油精煉過(guò)程中的精煉廢水及排放冷卻水等。該廢水含油量高,有機(jī)物含量高,且水質(zhì)不穩(wěn)定,總磷含量高,該企業(yè)產(chǎn)生生產(chǎn)廢水的水量為650m3/d,本工程的進(jìn)水水質(zhì)見表1。

     

     

      出水水質(zhì)到達(dá)表2中的規(guī)范,水質(zhì)依據(jù)環(huán)評(píng)及建立單位請(qǐng)求既需求滿足《天津市污水綜合排放規(guī)范》(DB12/356-2008)中一級(jí)水的請(qǐng)求,處置后出水既可排入市政污水管網(wǎng)至下游污水處置廠,又可回用于生產(chǎn)過(guò)程中的循環(huán)冷卻水的補(bǔ)水等。

     

     

      2、處置工藝

     

      2.1 工藝選擇

     

      由于此種廢水含油量較高,TP較高,去除油脂后,可生化性較好,出水依據(jù)建立單位請(qǐng)求回用于鍋爐循環(huán)冷卻水的補(bǔ)給水,因而,采用以隔油-混凝氣浮為預(yù)處置工藝,去除精煉廢水中的浮油,并降低廢水中的TP。經(jīng)預(yù)處置后的精煉廢水與其他廢水混合后,采用二級(jí)混凝氣浮對(duì)混合水實(shí)行預(yù)處置,進(jìn)一步去除混合水中的乳化油,降低廢水中TP,采用水解酸化-MBBR”為混合廢水的二級(jí)處置,臭氧為消毒工藝,不含余氯,可回用于企業(yè)生產(chǎn)。

     

      2.2 工藝流程

     

      依據(jù)本工程廢水的特性,該廢水中含油量、TP及有機(jī)物濃度均較高,但可生化性較好。精煉廢水先經(jīng)過(guò)隔油池去除浮油,出水進(jìn)入混凝氣浮池,調(diào)理酸堿,經(jīng)過(guò)參加PAC、PAM發(fā)作混凝反響,初步降低精煉廢水中的TP;預(yù)處置后的精煉廢水與DC、油籽加工廢水在調(diào)理池混合,均質(zhì)均量,精煉廢水中高濃度的有機(jī)物及TP在調(diào)理池內(nèi)得到稀釋,混合水進(jìn)入二級(jí)混凝氣浮,經(jīng)過(guò)參加藥劑,進(jìn)一步去除混合水中的動(dòng)植物油、TP;預(yù)處置后的混合水進(jìn)入水解酸化池,將大分子有機(jī)物合成成小分子有機(jī)物,水解酸化池出水自流至MBBR池,MBBR池內(nèi)含有大量懸浮填料,具有較高的比外表積,經(jīng)過(guò)與廢水中的有機(jī)物充沛接觸,混合水中大局部的有機(jī)污染物在MBBR池內(nèi)得以去除,MBBR出水經(jīng)泥水別離后,進(jìn)入消毒池,由于出水回用于循環(huán)冷卻水與生產(chǎn)環(huán)節(jié)有關(guān),因而,采用臭氧消毒,同時(shí)到達(dá)去除水體色度的目的。詳細(xì)工藝流程如圖1所示。

     

     

      3、構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

     

      3.1 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

     

      (1)隔油池。數(shù)量1座,全地上鋼筋混凝土構(gòu)造,總?cè)莘e20m3。主要用于去除油脂精煉廢水中的浮油,出水自流至綜合設(shè)備間內(nèi)的氣浮設(shè)備,主要去除廢水中的乳化油,氣浮出水自流至調(diào)理池,與其他2股水混合,進(jìn)入后續(xù)處置工藝。內(nèi)設(shè)刮渣機(jī)1臺(tái),收油管1套。

     

      (2)調(diào)理池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土構(gòu)造,總?cè)莘e為200m3。分別搜集油脂精煉廢水,油籽加工廢水,DC廢水,平衡水量和水質(zhì),使污水可以穩(wěn)定的進(jìn)入后續(xù)處置工藝。內(nèi)設(shè)潛污泵3臺(tái),超聲液位計(jì)1臺(tái)。

     

      (3)水解酸化池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土構(gòu)造,總?cè)莘e為250m3。對(duì)污水起到預(yù)酸化作用,進(jìn)一步進(jìn)步可生化性。內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢杵?/font>2臺(tái)。

     

      (4)MBBR池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土構(gòu)造,總?cè)莘e520m3。主要去除污水大局部的有機(jī)污染物、NH3-N、SS。內(nèi)含MBBR填料和曝氣安裝。

     

      (5)斜管沉淀池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土構(gòu)造,外表負(fù)荷1.2m3/(m2•h)。內(nèi)設(shè)氣提排泥安裝1套及斜管填料。

     

      (6)臭氧接觸池。數(shù)量1座,半地上鋼筋混凝土構(gòu)造,總?cè)莘e60m3。內(nèi)設(shè)臭氧曝氣安裝。臭氧發(fā)作器位于綜合設(shè)備間。臭氧接觸池設(shè)在臭氧接觸池池頂。

     

      3.2 隸屬構(gòu)筑物

     

      建筑面積500m2的二層綜合設(shè)備間,鋼筋混凝土框架構(gòu)造,其中包括加藥間、鼓風(fēng)機(jī)房、氣浮間、儲(chǔ)藥間、污泥脫水機(jī)房、配電室、及控制室等。

     

      4、調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)狀況

     

      4.1 運(yùn)轉(zhuǎn)效果

     

    該工程已于201611月完工驗(yàn)收并運(yùn)轉(zhuǎn)投產(chǎn),本文取自項(xiàng)目建成后的連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)水90d,廢水經(jīng)過(guò)提升進(jìn)入調(diào)理池,其中包含精煉廢水、油籽加工廢水、DC廢水、洗罐水等,經(jīng)實(shí)測(cè),進(jìn)水COD25003500mg/L,經(jīng)排入調(diào)理池均質(zhì)均量,出水COD可穩(wěn)定控制在3100mg/L左右,經(jīng)混凝反響破乳,即呈現(xiàn)浮渣,經(jīng)氣浮出水后,浮渣及化學(xué)污泥排出系統(tǒng)外,出水透明無(wú)混濁,COD可降至2500mg/L左右,出水進(jìn)入水解酸化池,水解酸化池出水COD可達(dá)1900mg/L,處置效率約為30%,水解酸化出水進(jìn)入MBBR生化系統(tǒng),MBBR填料具有較高比外表積,相關(guān)于傳統(tǒng)的好氧工藝,可承受較高的COD進(jìn)水濃度,抗沖擊負(fù)荷才能較強(qiáng),較高的生物膜比外表積使得有機(jī)污染物徹底被好氧微生物降解掉,最終生成CO2H2O,MBBR出水COD=5060mg/L,容積負(fù)荷可達(dá)2.3kg/(m3•d),自建成以來(lái)各工藝段運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好,一直堅(jiān)持穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)出水。穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)期間運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),如表3所示。

     

     

      4.2 運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用

     

      (1)電費(fèi)。該工程,單位水耗電量3.04kW•h/m3,工業(yè)電售價(jià)為0.8/(kW•h),單位水電價(jià)2.432元。

     

      (2)藥劑費(fèi)。該工程所用藥劑PAC0.43kg/m3,單價(jià)2.6/kg;NaOH0.2kg/d,單價(jià)5.2/kg;PAM(-)0.003kg/m3,單價(jià)11/kgPAM(+)0.007kg/m3,單價(jià)34/kg,本工程所需藥劑費(fèi)為2.42/m3

     

      (3)人工費(fèi)。本工程自動(dòng)化水平較高,不需在污水處置站設(shè)專職人員,由生產(chǎn)車間人員代為管理。

     

      4.3 經(jīng)濟(jì)剖析

     

      因該項(xiàng)目為全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),因而設(shè)備品牌及自動(dòng)化請(qǐng)求較高,此工程廢水單位處置本錢1.6萬(wàn)元/m3,項(xiàng)目建成后,根本到達(dá)業(yè)主請(qǐng)求,可完成無(wú)人值守,但需生產(chǎn)車間人員定期查看。

     

      本項(xiàng)目作為企業(yè)根底設(shè)備的建立,其主要功用是向社會(huì)提供經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。企業(yè)年減少COD排放量約543t/年。

     

      5、結(jié)論

     

      該項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,CODBOD5、NH3-N、TP等出水水質(zhì)指標(biāo)均可到達(dá)《天津市污水綜合排放規(guī)范》中一級(jí)規(guī)范的請(qǐng)求。

     

      本工程采用兩級(jí)混凝氣浮,對(duì)精煉廢水除油和除磷,有效降低了廢水中的動(dòng)植物油及TP的含量;實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)標(biāo)明,由于水解酸化進(jìn)水COD濃度較低,出水去除率在20%左右,因而MBBR進(jìn)水COD濃度較高(2000mg/L左右),但出水COD均小于50mg/L,相比于傳統(tǒng)好氧工藝,MBBR的抗沖擊負(fù)荷才能較強(qiáng)出水即可到達(dá)地標(biāo)一級(jí)規(guī)范。

     

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