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    Linpor-N工藝在工業(yè)廢水回用中的應(yīng)用

    更新日期:2021-12-01 14:41

     

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      工業(yè)廢水經(jīng)處置后回用已成為工業(yè)企業(yè)節(jié)水減排的主要方式。不同的回用處徑,其對(duì)水質(zhì)請(qǐng)求不同,處置工藝也不相同。新疆某石化公司以低濃度生產(chǎn)廢水和設(shè)備污染區(qū)的初期雨水為回用水處置水源,經(jīng)處置后用作電廠循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水,請(qǐng)求出水氨氮質(zhì)量濃度小于1mg/L。該污水回用途理項(xiàng)目的生化處置采用純氧曝氣+Linpor-N工藝。本研討針對(duì)Linpor-N池實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)中呈現(xiàn)的問題,總結(jié)了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)歷,對(duì)影響氨氮去除率的要素實(shí)行剖析,探索出適宜的運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù),以期指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

     

      1、廢水回用途理系統(tǒng)

     

      該廢水回用途理系統(tǒng)主要處置煉油設(shè)備、乙烯設(shè)備及電廠排出的低濃度生產(chǎn)廢水和設(shè)備污染區(qū)的初期雨水,處置范圍為14400m3/d,ρ(CODCr)≤300mg/L、ρ(氨氮)≤10mg/L、ρ()≤1000mg/Lρ()≤30mg/L,處置后回用作電廠循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水,水質(zhì)到達(dá)企業(yè)規(guī)范QB2011—09中水回用指標(biāo),詳細(xì)數(shù)值如表1所示。

     

     

      1.1 回用水處置工藝流程

     

      企業(yè)廢水排入工業(yè)污水處廠,首先實(shí)行均質(zhì)調(diào)理,停留時(shí)間為12h,以充沛平均水質(zhì),再將pH值調(diào)理至69,經(jīng)兩級(jí)氣浮將懸浮物和浮油分別降至30、10mg/L以下,進(jìn)入純氧曝氣單元降解CODCr和氨氮,再進(jìn)入Linpor-N池進(jìn)一步降低氨氮,最終經(jīng)流砂過濾和活性炭過濾后達(dá)標(biāo)回用,工藝流程如圖1所示。

     

     

      1.2 Linpor-N工藝系統(tǒng)

     

      Linpor-N工藝是將多孔聚氨脂海綿裝入好氧池中(海綿填料為1.5cm×1.5cm×1.2cm塊狀構(gòu)造,相對(duì)密度約為1,比外表積大于1000m2/m3),微生物在填料外表和內(nèi)部生長(zhǎng),以及以懸浮絮體的方式生長(zhǎng),池底設(shè)置微孔曝氣器,經(jīng)過鼓風(fēng)機(jī)提供好氧微生物所需的氧氣,好氧菌和厭氧菌在水體內(nèi)共同作用,到達(dá)去除氨氮的目的,池體配置氣動(dòng)脫膜泵,人工定期開啟將填料上的老化污泥脫出,以滿足硝化細(xì)菌的新陳代謝周期請(qǐng)求。

     

      Linpor-N工藝具有如下特性:

     

      (1)氧應(yīng)用率高。該工藝采用微孔曝氣的方式,將280根薄膜曝氣軟管在池底平均散布,該薄膜曝氣軟管氧轉(zhuǎn)移率可達(dá)15g[O2]/(m3•m•h),氧氣被剪切成微小氣泡從池底鼓入,更易于被微生物吸收,曝氣過程中能對(duì)水體起到較好的水力攪拌作用,氧應(yīng)用率能到達(dá)20%~30%

     

      (2)脫氮效果好。Linpor-N工藝兼具傳統(tǒng)流化床和生物接觸氧化法的優(yōu)點(diǎn),依托曝氣作用使填料處于流化狀態(tài),進(jìn)而構(gòu)成懸浮生長(zhǎng)的生物膜系統(tǒng)。氣--液三相狀態(tài)分離,增大接觸面積,強(qiáng)化傳送過程,填料遭到?jīng)_刷,可堅(jiān)持生物膜活性。由于有機(jī)物濃度較低,具有合適于硝化菌生長(zhǎng)的良好環(huán)境條件,不存在異養(yǎng)菌與硝化菌的競(jìng)爭(zhēng)作用,故其硝化效果好。

     

      Linpor-N池中,微生物在填料外表和內(nèi)部吸附生長(zhǎng),能同時(shí)滿足好氧菌和厭氧菌的生長(zhǎng)條件,NO2-NO3-直接在好氧及厭氧生物界面轉(zhuǎn)移,效率得到很大進(jìn)步,脫氮效果較傳統(tǒng)的A/O法、SBR法等有較大優(yōu)勢(shì),且占空中積小。

     

      (3)產(chǎn)泥量小。Linpor-N池設(shè)置在純氧曝氣單元后,進(jìn)水CODCr、SS濃度相對(duì)較低,由于較低的有機(jī)負(fù)荷,僅約0.1kg[BOD5]/(kg[MLSS]•d),剩余污泥產(chǎn)量很少,硝化菌大局部附著、生善于載體上,延長(zhǎng)了污泥齡,一局部剩余污泥經(jīng)過氣動(dòng)脫膜泵從填料上零落,隨出水流出Linpor-N池。

     

      脫膜系統(tǒng)是為了避免填料上污泥老化而特地設(shè)計(jì),系統(tǒng)采用水射器原理,應(yīng)用氣流將池底密度較大、掛膜較多的填料抽提上來,經(jīng)過提升管道的變徑擠壓作用,使填料上老化的污泥零落,而到達(dá)微生物膜新老更替的目的。

     

      2Linpor-N池運(yùn)轉(zhuǎn)控制

     

      2.1 溶解氧

     

      由于硝化細(xì)菌為專性好氧自養(yǎng)菌,硝化反響的直接電子受體為O2,缺氧將直接招致硝化作用的降落,從而影響氨氮的去除。該公司201793~11日的Linpor-N池運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如表2所示。95~9日,Linpor-N池鼓風(fēng)機(jī)呈現(xiàn)毛病,出口風(fēng)量有所降落,由900m3/h降至300m3/h左右,招致Linpor-N池溶解氧濃度降低,不滿足有機(jī)物氧化及硝化所需氧氣量,最終招致出水氨氮超標(biāo)。

     

     

      針對(duì)當(dāng)前水質(zhì),為滿足有機(jī)物去除和硝化階段的需求,該Linpor-N池鼓風(fēng)量應(yīng)控制在900m3/h左右,確保Linpor-N池溶解氧質(zhì)量濃度控制在4.0mg/L左右。

     

      2.2 pH

     

      Linpor-N池進(jìn)水pH值為6.88.4,滿足硝酸菌的生長(zhǎng)請(qǐng)求,但硝化反響會(huì)耗費(fèi)一局部堿度,招致水體pH值降低,從而影響微生物生長(zhǎng),因而必需控制適宜的pH值。20179~12Linpor-NpH值與出水氨氮均勻值比照如圖2所示。

     

     

      pH值的上下直接影響微生物體內(nèi)酶的活性,從而影響處置效果。從Linpor-N池的運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果看,硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌的正常生長(zhǎng)繁衍所需的合適pH值應(yīng)控制在7.58.0pH值過低或過高,硝化反響將遭到嚴(yán)重影響。

     

      2.3含鹽量

     

      2017106~10日的Linpor-N池的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如表3所示。

     

     

      從表3數(shù)據(jù)看,Linpor-N106~8日受高鹽水沖擊,招致出水氨氮超標(biāo)。

     

      水體含鹽量大幅度升高招致浸透壓劇增,微生物的活性降低,以至?xí)蚨撍劳觥D壳?,硝化?xì)菌已順應(yīng)電導(dǎo)率為800~1300μS/cm的低鹽水質(zhì),并能維持較好的處置效果。

     

      2.4 污泥齡(SRT)

     

      硝化細(xì)菌為自養(yǎng)菌,生長(zhǎng)速度遲緩,世代時(shí)間較長(zhǎng)。為堅(jiān)持硝化菌群在微生物中的比例,必需保證SRT大于硝化細(xì)菌最短的世代時(shí)間,但也不易過長(zhǎng),過長(zhǎng)易招致污泥老化,硝化系統(tǒng)失效。該公司Linpor-N池有一段時(shí)間填料脫膜泵呈現(xiàn)毛病,長(zhǎng)期未執(zhí)行Linpor-N池填料脫膜,招致Linpor-N池填料污泥老化,脫氮效果嚴(yán)重降落,氨氮去除率僅為14.3%,出程度均質(zhì)量濃度為5.3mg/L,遠(yuǎn)未到達(dá)回用規(guī)范。對(duì)填料脫膜泵的修復(fù)啟用后,控制SRT15d,硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌重生繁衍,處置效果逐步表現(xiàn),氨氮去除率到達(dá)90.3%,最終出水氨氮合格。自2017年以來,不同SRT條件下,Linpor-N池對(duì)氨氮去除效果監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如圖3所示。

     

     

      Linpor-N池經(jīng)過定期啟動(dòng)脫膜泵,控制污泥齡在適合的范圍內(nèi),使重生的硝化、反硝化細(xì)菌替代老化污泥占領(lǐng)主導(dǎo)位置,脫氮處置效果較好。

     

      2.5 進(jìn)水碳氮比

     

      該公司20171020日~1110日進(jìn)水氨氮及處置效果監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如圖4所示。Linpor-N池正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)均勻進(jìn)水氨氮質(zhì)量濃度為6mg/L左右,1026Linpor-N池進(jìn)水氨氮質(zhì)量濃度降為2mg/L,1027~115日期間,進(jìn)水氨氮均勻質(zhì)量濃度為3.31mg/L。進(jìn)水氨氮濃度忽然降低后,出水氨氮濃度升高,以至呈現(xiàn)出水氨氮高于進(jìn)水氨氮的現(xiàn)象。

     

     

      Linpor-N池進(jìn)水m(BOD5)/m(TKN)是影響硝化效果的一個(gè)重要要素。m(BOD5)/m(TKN)與硝化菌所占比例關(guān)系如表4所示。m(BOD5)/m(TKN)越大,活性污泥中硝化細(xì)菌所占的比例越小,硝化速率也就越低;反之,m(BOD5)/m(TKN)越小,硝化速率越高。

     

     

      為恢復(fù)硝化細(xì)菌的活性,2017112日在Linpor-N池進(jìn)水投加60kg尿素后,狀況好轉(zhuǎn),氨氮去除率得到進(jìn)步。

     

      m(BOD5)/m(TKN)對(duì)脫氮效果影響較大,其值過高或過低均不滿足脫氮需求,過低會(huì)招致反硝化碳源缺乏,過高會(huì)招致硝化細(xì)菌生長(zhǎng)遭到抑止,普通將m(BOD5)/m(TKN)控制在35。

     

      3、綜合應(yīng)用

     

      Linpor-N池出水經(jīng)流砂過濾、活性炭過濾等進(jìn)一步去除SSCODCr后,到達(dá)企業(yè)規(guī)范QB2011—09中水回用指標(biāo),經(jīng)殺菌消毒后作為循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水,完成了工業(yè)廢水的循環(huán)應(yīng)用,有很大的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境價(jià)值。

     

      4、結(jié)論

     

      Linpor-N池對(duì)氨氮的去除效果,主要受溶解氧、pH/堿度、含鹽量、污泥齡、碳氮比等參數(shù)的直接影響。新疆某石化公司Linpor-N池運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)宜控制為:溶解氧質(zhì)量濃度為4.0mg/L左右,pH值為7.58.0,維持SRT15d,控制進(jìn)水的m(BOD5)/m(TKN)=35。同時(shí)控制進(jìn)水電導(dǎo)率在800~1300μS/cm。此運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,處置出水的氨氮質(zhì)量濃度小于1mg/L。

     

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