工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理免費(fèi)方案咨詢電話:400-699-1558 ,江蘇銘盛環(huán)境24H手機(jī)熱線:158-9646-8025
近年來(lái),我國(guó)電子技術(shù)的開展,使印刷線路板成為一種被普遍應(yīng)用的電子產(chǎn)品,由于電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度不時(shí)加快,這也使傳統(tǒng)的線路板被逐步淘汰。與此同時(shí),由于在制造印刷線路板時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的含銅廢水,這些含銅廢水假如不加以處置就實(shí)行直接排放,勢(shì)必會(huì)給自然環(huán)境形成嚴(yán)重污染,以至還會(huì)危害到人體安康。不斷以來(lái),人們?cè)诨厥站€路板的含銅廢液時(shí),需求經(jīng)過(guò)中和、出料及廢水,采用離子交流辦法來(lái)對(duì)廢水實(shí)行處置,然后實(shí)行再蒸發(fā)和再浸透,以此實(shí)行再離子交流,經(jīng)過(guò)對(duì)處置后的廢水實(shí)行銅離子含量檢測(cè),合格前方可排放,但在處置后的廢水中卻含有較高的氨氮。為理解決該問題,本文采用化學(xué)沉淀法來(lái)對(duì)線路板廠的含銅廢水實(shí)行處置,并借助于正交實(shí)驗(yàn)來(lái)對(duì)最佳的工藝條件實(shí)行肯定,以期可以為線路板廠在改良廢水處置工藝中提供參考和自創(chuàng)。
1、實(shí)驗(yàn)過(guò)程
1.1 實(shí)驗(yàn)原理
在應(yīng)用化學(xué)沉淀法來(lái)對(duì)線路板廠的含銅廢水實(shí)行處置時(shí),首先需求肯定化學(xué)沉淀法中的沉淀劑成分,本文將硫化鈉與硫酸亞鐵作為沉淀劑中的主要成分?;瘜W(xué)沉淀法的去銅原理主要是應(yīng)用硫酸亞鐵法來(lái)完成,也就是在暴氣條件下對(duì)pH為2~3的硫酸亞鐵內(nèi)的二價(jià)鐵離子實(shí)行氧化,使其成為三價(jià)鐵離子,然后將三價(jià)鐵離子投加至含銅廢水中,使三價(jià)鐵離子可以與EDTA實(shí)行分離,從而完成對(duì)Cu2+的置換,從而使含銅廢水中的銅離子從原有的絡(luò)合態(tài)向著游離態(tài)實(shí)行轉(zhuǎn)變,然后進(jìn)步含銅廢水的pH值,由此便可使Fe(OH)3、Fe(OH)2與Cu(OH)2得以沉淀,進(jìn)而有效去除了廢水中的銅離子和鐵離子,此外,因Fe(OH)3在沉淀過(guò)程中發(fā)揮混凝作用,這可以進(jìn)步含銅廢液的沉淀速度,進(jìn)而進(jìn)步含銅廢水的處置效率。經(jīng)過(guò)對(duì)硫化鈉中的Cu2+與S2-在堿性環(huán)境中實(shí)行操作,可使廢液中產(chǎn)生大量的CuS沉淀,然后將絮凝劑與混凝劑參加到含銅廢水中,可確保細(xì)小CuS的快速沉淀,進(jìn)而完成對(duì)含銅廢水中銅離子的有效去除。
1.2 實(shí)驗(yàn)辦法
為了對(duì)含銅廢水的水質(zhì)實(shí)行剖析,本文經(jīng)過(guò)二乙基二硫代氨基甲酸鈉來(lái)對(duì)處置前與處置后的含銅廢水的銅離子含量實(shí)行分別測(cè)定,測(cè)定辦法采用分光光度法,測(cè)定結(jié)果標(biāo)明,處置前的含銅廢水中所含的銅離子含量高達(dá)15.7mg/L,而經(jīng)過(guò)化學(xué)沉淀法的應(yīng)用,處置后的含銅廢水中,其銅離子含量的濃度只要1mg/L。除此之外,本文還實(shí)行了單要素實(shí)驗(yàn),并借助于正交實(shí)驗(yàn)分別對(duì)pH、PAM、FeSO4·7H2O、LIME以及Na2S的初始摻入量實(shí)行了肯定,并分離實(shí)踐工藝中的摻加量、水力停留時(shí)間和反響池體積,對(duì)0.5L含銅廢水中各個(gè)試劑的摻入量實(shí)行了計(jì)算,經(jīng)計(jì)算得出,各個(gè)試劑的實(shí)踐摻入量分別為pH為2、PAM為3.3mL、FeSO4·7H2O為3mL、LIME為3.9mL、Na2S為2mL。
2、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.1 pH值對(duì)化學(xué)沉淀法處置效果的影響
在廢水PH值分別為1、2、3、4的四份0.5L的含銅廢水中均摻入FeSO4·7H2O試劑3mL,并設(shè)定攪拌時(shí)間為15min,然后在這四份含銅廢水中分別參加氫氧化鈉,使這四份含銅廢水的pH值均上升至9,然后在這四份含銅廢水中均摻入3.9mL的LIME,并實(shí)行15min的攪拌反響,然后再摻入2mL的Na2S,再次實(shí)行15min的攪拌反響,然后摻入3.3mL的PAM,最后再實(shí)行15min的攪拌后實(shí)行放置,靜待廢水沉淀,然后對(duì)上清液內(nèi)的含銅濃度實(shí)行測(cè)定。經(jīng)測(cè)定結(jié)果標(biāo)明,上清液內(nèi)的含銅濃度初始值為每升15.7mg,經(jīng)過(guò)察看不同pH值的影響發(fā)現(xiàn),初始pH值的進(jìn)步會(huì)使化學(xué)沉淀法的去銅率呈現(xiàn)出先進(jìn)步后降低的變化,當(dāng)初始pH值為3時(shí),此時(shí)化學(xué)沉淀法的處置效果最好。
2.2 FeSO·47H2O摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處置效果的影響
將含銅廢水的pH初始值設(shè)定為3,并摻入不同重量的FeSO4·7H2O,其他試劑的摻入量則依照上述操作實(shí)行,以此察看FeSO4·7H2O摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處置效果帶來(lái)的影響。察看結(jié)果標(biāo)明,FeSO4·7H2O的摻入量不時(shí)增加會(huì)逐步進(jìn)步化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處置效果,但FeSO4·7H2O的摻入量越多,則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅工業(yè)廢水處理效果也將逐步削弱,當(dāng)FeSO4·7H2O的摻入量到達(dá)3.8mL時(shí),此時(shí)化學(xué)沉淀法的處置效果最好。
2.3 LIME摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處置效果的影響
將含銅廢水的pH初始值設(shè)定為3,并將3.8mL的FeSO4·7H2O分別摻入至含銅廢水中,除LIME試劑以外,其他試劑的摻入量及操作均與上述相同。LIME試劑在不同含銅廢水中的摻入量不同,以此察看LIME摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處置效果帶來(lái)的影響。察看結(jié)果標(biāo)明,LIME試劑的摻入量越多,則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處置效果就越好,但處置效果的提升幅度會(huì)逐步變緩。當(dāng)LIME試劑在含銅廢水中的摻入量到達(dá)5mL時(shí),則化學(xué)沉淀法的處置效果無(wú)限接近于99%,此時(shí)該工藝的處置效果最佳。
2.4 Na2S摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處置效果的影響
在應(yīng)用化學(xué)沉淀法來(lái)對(duì)含銅廢水實(shí)行處置時(shí),將廢液的pH初始值調(diào)理為3、FeSO4·7H2O的摻入量為3.8mL,LIME的摻入量為5mL,PAM的摻入量為3.3mL,一切實(shí)驗(yàn)操作均相同,只要Na2S試劑的摻入量不同,以此察看Na2S摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處置效果帶來(lái)的影響。經(jīng)過(guò)察看結(jié)果標(biāo)明,Na2S的摻入量不時(shí)進(jìn)步,會(huì)使化學(xué)沉淀法的處置效果呈現(xiàn)出先進(jìn)步后降落的變化,當(dāng)Na2S的摻入量到達(dá)2.2mL時(shí),此時(shí)化學(xué)沉淀法的處置效果最佳。
2.5 PAM摻入量對(duì)化學(xué)沉淀法處置效果的影響
在應(yīng)用化學(xué)沉淀法來(lái)對(duì)含銅廢水實(shí)行處置時(shí),將廢液的pH初始值調(diào)理為3、FeSO4·7H2O的摻入量為3.8mL,LIME的摻入量為5mL,Na2S的摻入量為2.2mL,一切實(shí)驗(yàn)操作均相同,只要PAM試劑的摻入量不同,以此察看PAM摻入量的不同給化學(xué)沉淀法處置效果帶來(lái)的影響。經(jīng)過(guò)察看結(jié)果標(biāo)明,PAM的摻入量越高,則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處置效果就越好,但當(dāng)PAM的摻入量到達(dá)4mL以上時(shí),則化學(xué)沉淀法對(duì)含銅廢水的處置效果提升幅度會(huì)變得微乎其微。
2.6 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果及考證
在對(duì)上述要素實(shí)行單要素實(shí)驗(yàn)剖析以后,便需求實(shí)行正交實(shí)驗(yàn),以此剖析這些單要素對(duì)化學(xué)沉淀法處置效果的影響作用大小。本文將各個(gè)要素依照4個(gè)程度實(shí)行劃分,并借助于L16(45)正交表,將含銅廢水中的銅去除率作為正交實(shí)驗(yàn)的評(píng)價(jià)要素,以此取得正交實(shí)驗(yàn)的計(jì)劃表,然后便可依據(jù)該計(jì)劃表來(lái)對(duì)實(shí)驗(yàn)實(shí)行依次展開,最后對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果施行極差剖析。極差剖析結(jié)果標(biāo)明,其影響作用依照從大至小實(shí)行排列,依次為pH值、PAM摻加量、FeSO4·7H2O摻加量、LIME摻加量、Na2S摻加量,由此便可肯定出線路板廠含銅廢水化學(xué)沉淀法的最佳處置條件,pH值、PAM摻加量、FeSO4·7H2O摻加量、LIME摻加量、Na2S摻加量分別為3、4mL、4mL、5mL與2mL。經(jīng)過(guò)對(duì)化學(xué)沉淀法的最佳處置條件實(shí)行了實(shí)考證明,結(jié)果標(biāo)明,采用該最佳處置條件來(lái)對(duì)0.5L的含銅廢水實(shí)行化學(xué)沉淀法處置,經(jīng)處置后的廢水中銅離子含量在0.25mg/L,化學(xué)沉淀法的處置效果高達(dá)98.4%
3、可行性剖析
相比于以往的離子交流工藝,以往的工藝水準(zhǔn)在含銅廢水處置后,其銅離子濃度在1mg/L左右,其工藝處置效果只要93.6%,固然該工藝的處置效果可以到達(dá)污水排放規(guī)范中對(duì)銅離子的排放請(qǐng)求,但在廢水中卻含有很高的氨氮。而采用化學(xué)沉淀法,并設(shè)置最佳的處置條件,經(jīng)理論證明,化學(xué)沉淀法在對(duì)含銅廢水實(shí)行處置后,廢水中的銅離子濃度只要0.34mg/L,其處置效果高達(dá)97.8%,相比于離子交流工藝提升了4.2%,而且在處置廢水過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生較高濃度的氨氮,進(jìn)而有效補(bǔ)償了以往工藝所存在的缺乏。
4、結(jié)語(yǔ)
總而言之,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,使線路板的更新速度也不時(shí)加快,與此同時(shí),對(duì)線路板廠含銅廢水的處置工藝也得到了不時(shí)的改良和改造,這也使線路板廠含銅廢水的工藝處置效果不時(shí)進(jìn)步,在不久的未來(lái),還會(huì)呈現(xiàn)愈加高效的含銅廢水處置工藝。但就目前而言,化學(xué)沉淀法的處置效果卻是顯而易見的,因而十分值得在污水處置范疇中實(shí)行推行和應(yīng)用。