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有機顏料廢水具有高COD、高色度、高含鹽量、有機物難生化降解,再加上廢水間歇性排放、水質(zhì)水量隨時間變化較大,給廢水處置工藝設(shè)計、運轉(zhuǎn)管理增加許多艱難。目前,國內(nèi)外對這類工業(yè)廢水處理的主要辦法有:活性炭吸附、生物降解、離子交流、溶劑萃取、膜別離、化學氧化、電滲析、絮凝法等。
江蘇省某顏料化工廠的產(chǎn)品主要應(yīng)用三氯乙烯、氯仿、三乙胺、甲醛、三氯化鋁等多種無機和有機物為原料來生產(chǎn)制備多種化工顏料,生產(chǎn)制備過程中產(chǎn)生大量的有機酸性廢水,廢水成分復(fù)雜,高氨氮、高鹽度、高色度、 COD 值高,可生化性差,其水質(zhì)和水量如表1 所示。
表1 廢水水質(zhì)特征
注:鹽度以氯離子計
銘盛環(huán)境通過對水質(zhì)水量進行分析,并進行多次試驗,確定最終設(shè)計方案并進行工程建造,調(diào)試正常后交付客戶運行。本文對本工程詳細方案和運行結(jié)果進行介紹。
1 方案設(shè)計及處置工藝確實定
1. 1 方案設(shè)計
針對該化工廠的生產(chǎn)制備廢水的特性,在調(diào)查剖析的根底上,選定廢水先單獨預(yù)處置,然后再實施混合,最后實施生物處置的指導(dǎo)準則,對廢水實施物化法與生物法多種組合計劃實驗。由于廢水具有COD 值高, 鹽度大,氨氮含量高,毒性大,不同車間廢液排放不平衡等狀況。在預(yù)處置階段采用“混凝+吹脫+中和絮凝” 的工藝,使COD、氨氮、色度得到大量的去除,大大減輕后續(xù)生化處置負荷,并設(shè)計一套處置才能為50m3/ d 的工程。
1. 2 主體工藝計劃及工藝流程
廢水處置工藝流程見圖1 。
圖1 有機顏料廢水處置工藝流程圖
2 處置過程及設(shè)備
2. 1 處置過程的技術(shù)關(guān)鍵在實驗的根底上對該廢水實施工藝設(shè)計時,主要思索以下幾點:
(1) 由于2 # 廢水氨氮含量高,假如直接進入生化系統(tǒng)處置,對后續(xù)處置帶來較大難度,因而采用空氣吹脫的辦法,即在堿性條件下先將氨氮轉(zhuǎn)化為NH4OH, 然后經(jīng)過氨吸收設(shè)備吸收氨,堿性吹脫后廢水中的氨氮去除率可到達90 %以上,減少后續(xù)處置的難度;
(2) 該廢水屬于高鹽度廢水,因而生化系統(tǒng)中耐鹽細菌的培育是整個生化處置的關(guān)鍵,在馴化過程中,采用投加高效耐鹽細菌菌種與普通活性污泥共同馴化的辦法,大大縮短了馴化時間,進步了處置才能;
(3) 在兼性厭氧池內(nèi),廢水中大分子有機物在兼氧菌充沛作用下,大分子有機物被合成為易于降解的小分子有機物,廢水的可生化性明顯進步;
(4) 由于廢水有機物含量高,因而選擇了生物接觸氧化工藝,該辦法兼有活性污泥法和生物膜法的特性, 容易在池內(nèi)完成生物量的控制,且運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,不易產(chǎn)生污泥收縮,運轉(zhuǎn)管理便當。
2. 2 處置工序的設(shè)計及其建(構(gòu)) 筑物設(shè)計
2. 2. 1 空氣吹脫工序
空氣吹脫工序由空氣吹脫塔、風機及氨吸收設(shè)備組成。本單元采用不銹鋼構(gòu)造。本工序采用的最佳工藝條件為:用堿石灰調(diào)理pH 至10~11,停留時間1h, 緊縮空氣吹脫,空氣量為1m3/ min,氨氮去除率到達 90 %以上。
2. 2. 2 混凝沉淀工序
混凝沉淀工序主要由混凝沉淀池和加藥設(shè)備、混合設(shè)備等隸屬設(shè)計構(gòu)成。廢水進入混凝沉淀池前,經(jīng)過加藥設(shè)備將石灰水與廢水混合,在管道式靜態(tài)混合器內(nèi)完成絮凝反響,以平推流狀態(tài)進入混凝沉淀池。由于在電化學復(fù)原塔內(nèi)廢水中有機物的發(fā)色基團被復(fù)原,出水在適合的條件下,有機污染物與Fe (OH) 3 、Fe (OH) 2 等構(gòu)成礬花而沉淀下來?;炷恋沓夭捎娩擁艠?gòu)造,半地上式,有效容積6m3 。至調(diào)理池來的廢水經(jīng)過加藥絡(luò)合、絮凝、助凝,使細小的膠體微粒凝聚為較大顆粒而沉淀下來。經(jīng)過混凝沉淀,COD 去除率 25 %,色度去除率40 %。最佳工藝條件為:攪拌設(shè)備1 中廢水pH 值11~12,混凝沉淀出水pH 值為10 左右 (與1 # 廢水中和),0. 1 %復(fù)配混凝劑用量1. 5 %,停留時間3h 。
2. 2. 3 中和沉淀池
中和沉淀池為鋼砼構(gòu)造,有效容積為16m3,混凝沉淀池出水與1 # 廢水在調(diào)理池2 混合后,調(diào)理池出水與石灰乳、加藥設(shè)備2 中的混凝劑在攪拌設(shè)備2 混合后進入中和沉淀池。本工序操作條件為:攪拌設(shè)備2 中pH 值8~9,中和沉淀池出水pH 值為7. 5~8. 0,0. 1 %絮凝劑用量0. 1 %,停留時間8h 。
2. 2. 4 兼性厭氧池
兼性厭氧過程是借助于兼性細菌毀壞廢水中大分子有機物構(gòu)造,同時對有機物實施局部降解,進步廢水的可生化性。兼性厭氧池為鋼砼構(gòu)造,是全混式生物反響器。由于污泥與廢水的接觸水平對去除率的影響很大,所以在生物厭氧池的底部設(shè)計裝置了一臺攪拌機,以此使污泥與廢水可以充沛的混合,但由于平均混合,出水中必然會帶有大量的污泥。為了克制上述缺陷,設(shè)計了一套污泥自回流系統(tǒng),在實踐運轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)新的設(shè)計是必要和牢靠的,出水中只帶有少量的污泥。經(jīng)過馴化培育后的厭氧污泥處置廢水能夠到達良好的處置效果,廢水COD 去除率能夠到達25 %~30 %,出水的COD 能夠到達1000mg/ L 左右。
2. 2. 5 生物接觸氧化池
應(yīng)用池底污泥床和填料生物膜共同組成的生物菌群系統(tǒng)在好氧環(huán)境條件降落解廢水中低濃度的污染物質(zhì)。鋼砼構(gòu)造,半地上式,有效容積1000m3,彈性填料 80m3,采用微孔曝氣設(shè)備。經(jīng)過生物接觸氧化池的處置后,廢水的COD 能夠降到350mg/ L 左右,COD 去除率達75 %以上。
2. 2. 6 生物碳池
生物碳過程是充沛應(yīng)用活性炭的吸附作用將廢水中的有機物吸附,附著在活性炭外表的微生物將有機物降解到達去除的目的。同樣該池采用鋼砼構(gòu)造,有效容積100m3,COD 去除率45 %。
生物碳池后是一個終沉池,以沉淀剩余污泥,并將局部剩余污泥回流,以維持各生物過程中的污泥量。
3 處置效果對比
該廢水處置工程經(jīng)兩個月的污泥培育和馴化,如今已正常運轉(zhuǎn)。處置出水能夠到達國度《污水綜合排放標準》( GB897821996) 二級標準。終沉池出水水質(zhì)指標與原水水質(zhì)指標及排放標準對比見表2 。
表2 終沉池出水水質(zhì)與原水水質(zhì)及排放標準對比
4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標
(1) 該廢水處置站工程總投資87. 1 萬元,詳細分配見表3 。
表3 廢水處置工程投資構(gòu)成
(2) 噸水造價:19795 元/ m3 廢水;
(3) 廢水處置站裝機負荷: 28. 5KW,實踐運轉(zhuǎn)負荷:14. 5KW。
(4) 噸廢水處置本錢: 電費為每小時耗電量14. 5 KW/ h,以0. 60 元/ KWh 計,則廢水電費4. 67 元/ t ;藥劑費為3. 22 元/ t 廢水;廢水處置站設(shè)計定員3 人,工資程度600 元/ (人·月),則為1. 46 元/ t 廢水;日常運轉(zhuǎn)管理費用為9. 35 元/ t 廢水(不含設(shè)備維修費和設(shè)備折舊費) 。
5 總結(jié)
采用“混凝+吹脫+中和絮凝+厭氧+接觸氧化+生物碳”工藝處置有機顏料廢水效果良好。COD、色度、氨氮的去除率分別為96 %、95 %、98 %,并均能達標排放。
處置工藝運轉(zhuǎn)穩(wěn)定、工作牢靠、操作維修簡雙方便。本工程處置才能為50m3/ d,投資為87. 10 萬元(包括土建投資),并且運轉(zhuǎn)費用較低,因而,可在相似有機顏料廢水的處置中推行應(yīng)用。