工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理免費方案咨詢電話:400-699-1558 ,江蘇銘盛環(huán)境24H手機熱線:158-9646-8025
獨山子石化公司目前每年廢水產(chǎn)生量約為650萬m3,其中乙烯廠300多萬m3。夏季每年公司約有300多萬m3達標污水用于廠區(qū)綠化,其他排入獨山子工業(yè)凈化水庫,冬儲夏排,污水回用率約為40%。為此,公司提出了污水深度處置回用工程項目,以提升水資源的綜合應用率,順應當前國度提出的節(jié)能減排請求。
1工程設(shè)計請求
1.1污水回用方向
工業(yè)企業(yè)的用水主要有4個方面:(1)生產(chǎn)制造工藝過程及鍋爐用的脫鹽水及軟化水,水質(zhì)請求較高;(2)循環(huán)水系統(tǒng)補充水,用水量較大;(3)生產(chǎn)制造輔助設(shè)備用水,普通到達工業(yè)新水水質(zhì)請求;(4)生活用水及其它雜用水。
依據(jù)公司的統(tǒng)計材料:乙烯污水處置場達標污水及P3線假定清凈廢水排放總量為380~600m3/h,其中夏季用于廠區(qū)綠化水量為120~200m3/h,外排260~400m3/h。乙烯動力車間脫鹽水站新水用量為150~250m3/h;乙烯一循新水補充量為200-.-,400m3/h。因而肯定污水深度處置后回用于乙烯動力車間和供排水車間一循,替代動力鍋爐原水和局部循環(huán)水補充水。
1.2污水水質(zhì)水量及回用水規(guī)范
乙烯廠工業(yè)污水處理場建成于1995年,處置才能為300m3/h,處置工藝采用國內(nèi)外比擬成熟的“老三套”處置法。依據(jù)公司環(huán)境監(jiān)測站定期監(jiān)測剖析,污水處置場出水水質(zhì)及鍋爐補水和循環(huán)冷卻補水規(guī)范列于表1。
該水源的主要特性為石油類、COD、濁度高且變化范圍大,BODs/COD比值只到達O.20左右,還具有較高的鹽含量,相比于工業(yè)新穎水其電導率可到達2--,3倍(獨山子地域工業(yè)新穎水電導率普通為300~500斗S/cm)。
2工程預選工藝的中試
2004年,獨山子石化公司選擇國內(nèi)兩家污水深度處置技術(shù)比擬成熟的單位展開了中試工作,中試流程為:污水進入原水箱后,經(jīng)提升泵進入截流精度為100肛m的盤式過濾器,經(jīng)超濾(UF)膜過濾后,產(chǎn)水進入中間水箱,再經(jīng)提升泵、保安過濾、高壓泵進入反滲透(RO)系統(tǒng),產(chǎn)水率75%。進出水水質(zhì)及主要指標見表2。
UF+RO系統(tǒng)對COD的總?cè)コ示鶆蛑禐?/font>81.0%,油的去除率均勻達95.7%,電導率的總?cè)コ?/font>97.8%,二價離子去除率根本上100%,對異養(yǎng)菌的總脫除率為99.96%,脫鹽率均勻97.82%。經(jīng)抗沖擊才能實驗,UF+RO對油的去除率較穩(wěn)定,不因進水油含量的變化而變化;沖擊實驗后,對RO停止了化學清洗,系統(tǒng)運轉(zhuǎn)參數(shù)可以恢復。
超濾出水到達反滲透膜請求的進水水質(zhì)SDI<3,lMtO出水水質(zhì)可到達產(chǎn)水mpdL,COD<2mg/L,電導率<30斗S/cm。
3污水處置工程
3.1工藝流程
自創(chuàng)國內(nèi)各石化公司污水回用安裝實踐運轉(zhuǎn)狀況,并分離乙烯廠排放水水質(zhì)特性及現(xiàn)場4個月的中試狀況,該化工廢水深度處置及回用工藝采用曝氣生物濾池+(微絮凝)纖維過濾+微濾+RO工藝。工藝流程如圖l所示。
油含量<03正常狀況下安裝總進水量為319m3/h,超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量保證值為267m3/h,反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水量保證值為200m3/h。
從乙烯污水處置場二沉池或清凈廢水管網(wǎng)來的待處置污水,經(jīng)提升后首先進入曝氣生物濾池,然后進入曝氣生物濾池出水儲存池暫存,可用于曝氣生物濾池和纖維過濾器的反沖洗。為了儉省提升次數(shù),在纖維過濾和微濾之間不設(shè)中間水池和二次提升,纖維過濾器的出水經(jīng)管道直接進入微濾安裝。微濾產(chǎn)水水箱中的水經(jīng)RO給水泵升壓,投加復原劑和阻垢劑并經(jīng)過管道混合器混合后,經(jīng)過保安過濾器和高壓泵升壓送入反滲透安裝。反滲透濃水排放,反滲透水送往產(chǎn)品水池。為了避免微生物在纖維過濾器內(nèi)滋生形成濾料板結(jié),在曝氣生物濾池的出水總管上設(shè)有次氯酸鈉投加點,對曝氣生物濾池的出水停止消毒。
3.2主要工藝單元及特性
3.2.1曝氣生物濾池(BAF)
BAF作為雙膜前的第一道預處置工藝,采用粒徑為3-5mm的陶粒填料作為微生物載體,鼓風充氧,應用生物膜降解有機物。床體內(nèi)充填特殊的陶粒填料,具有宏大的比外表積,可附著很大的生物量。
關(guān)于低濃度有機污染廢水具有較好的凈化效果,因此能夠到達很好的出水水質(zhì),而且出水水質(zhì)穩(wěn)定。曝氣生物濾池采用上向流曝氣生物濾池,設(shè)計處置才能為319mVh,其中思索了5%的自用水量(用于本身的反沖洗),分為4格,每格面積25m2。
污水由二次沉淀池進入曝氣生物濾池~側(cè)的配水槽,經(jīng)虹吸配水管進入濾池底部的配水室,配水管設(shè)“豐”字型穿孔管布水安裝,污水在配水室混合、均質(zhì)后,經(jīng)過濾板進入濾料層,濾板同時起到對反洗水的配水作用和對濾料、承托層的支撐作用。承托層采用級配卵石,環(huán)形布氣管裝置在承托層中,提供正常運轉(zhuǎn)時的工藝曝氣和反洗時的反洗空氣布氣。濾池出水采用單側(cè)出水,反洗時的排水槽與正常運轉(zhuǎn)時的出水槽在同一側(cè),上下布置。正常運轉(zhuǎn)時的產(chǎn)水經(jīng)過出水槽、產(chǎn)水管排出,反洗時關(guān)閉產(chǎn)水閥,反洗水從排水槽回到調(diào)理池。反洗水從配水室進入濾池,與濾板構(gòu)成小阻力配水系統(tǒng)。
3.2.2高效纖維過濾器
從BAF出來的水中含有大量的微生物和細菌,會在后續(xù)的過濾器中繼續(xù)存在,并被大量截留在濾料中,很容易形成濾料的板結(jié)。因而在BAF之后設(shè)置高效纖維過濾器,纖維濾料的纖維絲能夠做得很細,處理了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比外表積和外表自在能,增加了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸時機和濾料的吸附才能,從而提升了過濾效率和截污容量,可有效地去除水中的懸浮物,并對水中的有機物、膠體、鐵、錳、油類等有明顯的去除作用,且具有過濾速度快、精度高、截污容量大、操作便當、運轉(zhuǎn)牢靠、不需特殊維護等優(yōu)點。
3.2.3微濾系統(tǒng)
由于化工廢水水質(zhì)復雜、水質(zhì)變化大,所選用的微濾設(shè)備必需具有抗污染才能強(特別是對有機物和生物污染)、化學性能穩(wěn)定、機械強度高、可恢復性好、對水質(zhì)順應范圍寬、系統(tǒng)平安牢靠、運轉(zhuǎn)本錢低、綜合經(jīng)濟效益高等特性。依據(jù)原水水質(zhì)條件,本系統(tǒng)設(shè)兩套微濾安裝,單套設(shè)備出力為133m3/h,每套裝內(nèi)裝44根直徑160mm長度2200mm的膜元件。膜元件采用采用Mieroza壓力式PVDF(聚偏氟乙烯)外壓微濾膜,型號為UNA.620A,其纖維內(nèi)徑為0.7mm,過濾孔徑在0.002----0.1斗m之間,截留分子量為10萬,單支膜組件的膜過濾面積為50m2,能有效去除水中的生物污染物、顆粒物、膠體、濁度、細菌,以滿足反滲透系統(tǒng)的進水水質(zhì)。
3.2.4反滲透系統(tǒng)
反滲透系統(tǒng)是脫鹽的關(guān)鍵,反滲透膜采用美國海德能低污染反滲透膜元件LFC3.LD,它是在傳統(tǒng)芳香族聚酰胺根底上,在膜外表停止PVA復合涂層,將膜外表的電性由通常的負電性改為電中性,從而使RO進水中的負電、正電、中性、兩性污染物在膜外表的吸附性大大削弱,使膜水通量堅持穩(wěn)定。
此外,膜外表與水的接觸角由原先的62。降低到47。,加強了膜的親水性,提升了膜對膠體、有機物、金屬離子的抗污染才能。本系統(tǒng)設(shè)兩套反滲透安裝,每套均采用一級二段14:8排列,壓力容器選用進口6組件高壓玻璃鋼容器,每根壓力容器內(nèi)裝6只膜元件,每套安裝共22根壓力容器,132只膜元件,兩套安裝共“根壓力容器,264只膜元件。
4工程調(diào)試及運轉(zhuǎn)
4.1工程調(diào)試
該工程于2007年10月11日開端進水調(diào)試,產(chǎn)水水質(zhì)全面合格并外送到乙烯廠動力車間作為鍋爐原水補水。
在調(diào)試前先要對BAF池內(nèi)的陶粒濾料停止浸泡,并應用氣沖和水洗,徹底將濾料上附著的臟污沖洗潔凈后再開端微生物培育掛膜。調(diào)試初期小流量進水,加大停留時間并恰當悶曝,使微生物逐步接種在陶粒上。依據(jù)進水COD負荷逐漸加大進水流量直到設(shè)計值,每天監(jiān)測進出水的COD,當COD去除率穩(wěn)定在30%(進水COD>45mg/L)或出水COD值穩(wěn)定在。<30mg/L時,即可以為掛膜完成。微生物培育時間約需求10d左右,與水溫有較大的關(guān)系。調(diào)試和運轉(zhuǎn)時應堅持較為穩(wěn)定的進水負荷和曝氣強度,以到達穩(wěn)定的去除效果。后續(xù)纖維過濾、微濾、反滲透系統(tǒng)的調(diào)試必需要用上一級的合格產(chǎn)水對下一級管路、閥門、設(shè)備等停止徹底清洗后再開端調(diào)試。
4.2工程運轉(zhuǎn)
調(diào)試完畢后正式出水。工程處置效果見表3。進水SS和濁度經(jīng)過BAF+纖維過濾后,可以得到有效去除,進雙膜之前的SS;<2mg/L,濁度≤0.2mg/L,進RO的濁度≤0.1NTU,SDI值正常狀況下<2。BAF對COD1>45mg/L的進水去除效率可以到達30%以上,去除效果明顯。但在低COD來水狀況下,去除率降落,這主要與進水的B/C值有關(guān)。
從表3能夠看出,產(chǎn)水pH值有所超出設(shè)計指標,這主要是由于進水pH值較高,經(jīng)過BAF工藝后有所升高(目前升高緣由尚未細致剖析),而該套系統(tǒng)設(shè)計中又未思索加酸設(shè)備,由此招致RO系統(tǒng)在運轉(zhuǎn)15d左右后呈現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,啟動化學酸洗肅清結(jié)垢。為此,在今后的生產(chǎn)制造運轉(zhuǎn)中必需控制進水的pHi<8.5。經(jīng)過本套工藝后,電導率、TDS、總硬度去除效果明顯,可以滿足鍋爐原水補充水的請求。
5效益剖析
該項目施行后,既有明顯的經(jīng)濟效益,也具有很好的環(huán)境效益和社會效益。每年(按360天計)可回收外排污水172.8萬m3,節(jié)約新水172.8萬m3,按獨山子地域新水1.9元/m3、污水排放費O.15元/m3計算,運轉(zhuǎn)本錢1.61元/m3,可節(jié)約76.032萬元/a由于本安裝的出水電導率遠遠小于新水(500'---001山S/cm)。每年可節(jié)約制水費用17萬元。動力車間運用該水后,離子交流的反洗頻率大大減少,由原來的1.5.--.2d反洗一次減少到5".-6d反洗一次,節(jié)約大量反洗藥劑和新水,降低了勞動強度。合計每年節(jié)約費用93.032萬元。