銘盛環(huán)境——工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理專家,提供污水處理解決方案
精細化工工業(yè)是國民經濟重要的支柱性產業(yè),在生產過程中產生的精細化工有機廢水具有成分復雜、有毒有害物質多、污染物濃度高、生物降解難度大等特征,其綜合管理不斷是環(huán)境范疇的一大難題。特別高鹽、高有機污水目前處置艱難,已成為限制行業(yè)開展的瓶頸。
某化工公司是一典型的小型精細化工企業(yè),產品為工業(yè)和民用兩類配方型清洗劑或消毒劑,生產方式為間歇式生產,每生產1釜產品后需對反響釜實行清洗,隨著生產產品的不同,產生了酸性污水、堿性污水、含碘消毒污水3種清洗污水。這3種污水的含鹽量高、COD高、磷酸鹽含量高、外表活性劑含量高、水量和水質動搖大、處置難度大,消毒污水還具有色度高和含碘高的特性。正是由于這些特性,無法直接排入園區(qū)污水處置系統(tǒng),只能由企業(yè)自建污水處置設備,處置至到達園區(qū)接納規(guī)范。
該企業(yè)在生產設施投產時依據產品種類和污水特性建有1套小型污水處置設備,處置出水滿足工業(yè)園污水接納規(guī)范(COD≤300mg/L,PO43-≤3.0mg/L)。但隨著產品種類增加和產量提升,污水量和水質發(fā)作很大變化,遠遠超越處置設備的處置才能,出水COD逸600mg/L,PO43-逸20mg/L,污泥產生量也越來越大。而園區(qū)接納的企業(yè)排污水需到達國度一級排放規(guī)范,所以對工業(yè)污水處理設備實行提標改造勢在必行。
依據企業(yè)目前的生產特性、污水水質以及場地的限制,本工程采用低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化短流程處置工藝,處置后出水COD≤30.0mg/L、PO43-≤0.5mg/L、濁度≤6.0mg/L、色度接近0,到達國度一級排放規(guī)范。出水回用于工業(yè)品生產和和反響釜清洗,蒸發(fā)濃漿也回收用于工業(yè)品原料,完成了資源化應用。
一、原有污水處置設備及運轉情況
該企業(yè)生產設施建成投產時,產品種類少、產量小、污水量和水質動搖大,3種污水每天產生量各約1.0~3.0m3,COD為270~4500mg/L、PO43-為100~370mg/L,企業(yè)依此水質條件和園區(qū)污水接納規(guī)范設計建立了處置設備,污水處置設備采用間歇式運轉,過程控制相對落后,采用人工剖析和控制。
1.1 原污水處置設備設計參數及工藝流程
1.1.1 設計參數
原處置設備設計處置量為10m3/d,設計進出水指標見表1。
1.1.2 工藝流程
由于污水水質隨產種類類不同動搖較大,故原處置設備依據混合污水COD和磷酸鹽質量濃度不同采用2種處置工藝院Fenton處置工藝和PAC脫磷處置工藝。
(1)Fenton處置工藝。當混合污水COD與磷酸鹽質量濃度都超越園區(qū)接納規(guī)范時,采用Fenton處置工藝,工藝流程見圖1。
由圖1可知,3種污水進入污水調理池混合后,依據COD和總磷剖析結果,泵入pH調理池1,用NaOH或H2SO4調理pH為3.0~5.0,然后參加FeSO4窯7H2O,混合平均后泵入Fenton反響池,參加H2O2,應用Fenton反響降低污水的COD,反響產生的Fe3+與PO43-分離到達脫磷的目的,待COD契合園區(qū)接納規(guī)范,將污水泵入pH調理池2,用NaOH調理pH為9.0~9.5,然后泵入中間水池,殘留的Fe3+在弱堿性條件下產生沉淀,與除磷產生的污泥一同沉淀下來,中間水池清液進入清水池,用H2SO4調理pH,達標后排放,沉淀物經板框壓濾機脫水,污泥外運處置,濾液則泵回pH調理池1中。
(2)PAC脫磷處置工藝。當混合污水僅磷酸鹽超越園區(qū)接納規(guī)范,COD不超標時,則采用PAC脫磷處置工藝,工藝流程見圖2。
由圖2可知,3種污水進入污水調理池混合后,依據COD和總磷剖析結果,泵入pH調理池1,用NaOH或H2SO4調理pH為6.5~7.5,然后參加PAC,混合平均后依次泵入Fenton反響池和pH調理池2,應用PAC的絮凝作用到達脫磷的目的,在此兩池中實行充沛混凝反響后泵入中間水池,中間水池用作廓清池,混凝反響后的污水在其中充沛廓清,出水達標后進入清液池達標排放,沉淀物經板框壓濾機脫水后,污泥外運處置,濾液則泵回pH調理池1中
1.2 原污水處置設備的運轉狀況
原處置設備投運初期(2~3a),運轉穩(wěn)定、出水水質滿足園區(qū)污水接納規(guī)范。但運轉過程中會產生很多含水率逸70%的污泥需外運處置,大大增加了污水處置費用。采用人工剖析和人工過程控制,也增加了勞動強度和出水水質的不肯定性。
隨著產品種類增加、產量提升,每天產生的污水量增至約15~20m3,水質也發(fā)作很大變化,原處置設備無法滿足現污水量和水質的處置請求,主要表現為:(1)污水量遠超原處置設備的設計處置才能,(2)3種污水的COD、磷酸鹽遠超原污水處置設備的設計進水水質指標。為達園區(qū)接納規(guī)范,需實行屢次Fenton處置,不只耗費大量FeSO4窯7H2O和H2O2,還產生大量需外運處置的污泥。(3)污水中外表活性劑濃度高,容易產生泡沫,影響處置設備的正常運轉。
二、低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化工藝的研討及工業(yè)化理論
2.1 現污水水質剖析
現污水水質剖析見表2。
由表2可知,3種污水呈高含鹽量、高COD、高磷酸鹽含量的特性,含碘消毒污水含碘量和色度大,污水污染源品種多,組成復雜。
2.2 低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化處置工藝的研討
筆者依據實驗研討,肯定出負壓低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化的短流程處置工藝,即在一定真空度、較低溫度下,對混合污水實行蒸發(fā)預處置,蒸發(fā)出水再采用臭氧催化氧化實行深度處置,催化劑采用氧化鋁基Mn-Fe-Cu負載型催化劑。
2.2.1 溫度和真空度對蒸發(fā)預處置效果的影響
在不同溫度、不同真空度下實行蒸發(fā)預處置,對現污水的預處置結果見表3。
由表3可知,低溫蒸發(fā)處置的脫磷效果明顯,磷酸鹽脫除率到達100%。隨著溫度的升高,蒸發(fā)出水COD去除率降低,出水COD呈階梯式逐步升高,其中30℃升至50℃的出水COD升高得較少,而升至60℃時則急劇升高,但60℃升至70℃的出水COD升高得不多。隨蒸發(fā)溫度升高,出水濁度和色度也逐步升高,其中30℃升至40℃時,出水濁度和色度升高較小,40℃升至50℃時出水濁度和色度升高明顯,50℃后出水濁度和色度簡直穩(wěn)定。
2.2.2 臭氧投加質量濃度對不同溫度蒸餾出水深度處置效果的影響
用40、50、60℃條件下的蒸發(fā)出水作為實驗用水,將蒸發(fā)出水調理pH為8.5~9.5后,采用臭氧氧化和臭氧催化氧化實行深度處置,比照2種辦法在不同臭氧投加質量濃度下的深度處置效果,結果見表4。
由表4可知,對蒸發(fā)出水實行臭氧氧化深度處置,隨著臭氧投加濃度的升高,出水COD逐步降低,濁度和色度降低明顯,催化劑的運用提升了臭氧的氧化效率,COD去除率和降濁、脫色效率明顯提升。在催化劑作用下,對40℃和50℃的蒸發(fā)出水深度處置,臭氧投加質量濃度為300mg/L時,出水水質即可到達一級排放規(guī)范,臭氧投加質量濃度為400mg/L時,出水COD≤30mg/L,色度和濁度為0,可用作生產用水,而對60℃的蒸發(fā)出水深度處置,即便在高濃度臭氧條件下,出水也無法到達一級排放規(guī)范。
2.2.3 不同溫度負壓蒸發(fā)處置的技術經濟性剖析
綜合預處置和深度處置的實驗結果發(fā)現,隨著蒸發(fā)溫度的升高,為達標排放或回用,需提升深度處置臭氧投加濃度而增大了處置本錢,以至增大了處置難度,60℃以上的蒸發(fā)出水,臭氧氧化處置已很難到達一級排放規(guī)范。蒸發(fā)溫渡過低,則需提升真空度而增加動力本錢,氣溫較高還需降溫處置。因而,30~50℃是負壓低溫蒸發(fā)預處置經濟可行的溫度范圍。
對30~50℃的蒸發(fā)出水采用臭氧催化氧化深度處置,臭氧投加質量濃度為300mg/L時出水水質已達一級排放規(guī)范,臭氧投加質量濃度為400mg/L時出水水質已契合工業(yè)類產品生產用水。因而,臭氧投加質量濃度宜控制為300~400mg/L。
2.3 低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化一體化處置設備
將研討肯定的低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化處置工藝組合成挪動式橇裝一體化處置設備,各節(jié)點水質采用在線剖析,完成全過程自動控制。一體化處置設備具有以下特性院(1)流程短、占地少、自動化水平高,(2)蒸發(fā)濃漿和出水回用,完成”零排放”,防止危廢外運處置,(3)停用Fenton處置和絮凝處置,防止產生二次污泥帶來的危廢,(4)停用H2O2,有利于平安及企業(yè)久遠開展。
2.3.1 工藝流程
一體化處置設備的工藝流程見圖3。
由圖3可知,含碘污水在碘回收器中,應用余熱(熱水或廢蒸汽)將含碘污水加熱,使碘質升華,再采用污水作為冷卻介質冷卻后回收,脫碘后的污水和堿性污水、酸性污水混合進入污水緩沖罐,緩沖罐中的混合污水泵入負壓蒸發(fā)設施實行蒸發(fā)處置,蒸發(fā)冷凝水流入pH調理罐1中調理pH為8.5~9.5,然后泵入臭氧催化氧化反響器中實行深度處置,濃漿回用,經臭氧催化氧化處置后的污水泵入pH調理罐2中調理pH后外排或直接回用。
2.3.2 主要設施及參數
(1)碘回收器。1臺,316不銹鋼,直徑1.4m,高1.5m,底部設盤管式水(汽)加熱管、緊縮空氣管,上部裝置同樣材質的冷凝器,污水作為冷凝器的冷卻介質對升華后的碘質冷卻回收,在常壓、溫度為45~75℃條件下運轉。
(2)負壓蒸發(fā)設施。蒸發(fā)設施包括蒸發(fā)器、真空泵、供水泵、緊縮機和冷凝器等部件。蒸發(fā)器2臺,316不銹鋼,容積3m3,上部采用圓柱形,直徑1.5m,高1.6m,內置縱向排列的盤管式加熱器和自清洗組件,下部采用圓臺形,便于濃漿排放,運轉溫度為30~50℃,運轉真空度-80~-100kPa,污水由圓柱形底部采用文氏射流注入,低溫蒸汽從頂部抽出。蒸發(fā)設施工藝流程見圖4。
由圖4可知,在蒸發(fā)設施中,污水在一定溫度和真空度下,在蒸發(fā)器中被蒸發(fā),蒸發(fā)出的低溫蒸汽進入緊縮機被緊縮,以提升其溫度、壓力、熱值,然后進入冷凝器與待處置的污水實行熱交流,待處置污水被加熱后進入蒸發(fā)器中實行蒸發(fā)處置,蒸汽則被冷凝成水后進入下一工序。
(3)臭氧催化氧化反響器。1臺,316不銹鋼,直徑1.5m,高1.8m,中上部內置300mm厚氧化鋁負載型顆粒催化劑,在催化劑格柵下方,臭氧及調理pH后的冷凝水分別經過布氣管和布水管由下而上依次通入反響器,在反響器中還設置有污水和尾氣的回流設施,自動反洗設施。臭氧投加量為300~400g/t,反響時間為0.5~1.0h。
(4)臭氧發(fā)作器。臭氧發(fā)作量為400g/h。
(5)pH調理罐。316不銹鋼,2個,容積2m3,帶不銹鋼攪拌。
2.3.3 運轉狀況
在一體化處置設施運轉時,依據生產產種類類及污水回用需求,應用原處置設備的污水調理池、2個pH調理池作為3種污水的分類應急寄存池,清水池用作處置達標出水蓄水池。自2018年10月橇裝式一體化設備在現場運轉以來,設備運轉穩(wěn)定,出水COD≤30mg/L、總磷≤0.5mg/L、濁度≤6.0mg/L、色度接近0,到達回用水質規(guī)范,濃漿含水率為30%~40%,回用作工業(yè)類產品原料,完成了污水和固廢的”零排放”,一體化設備配備出水水質見圖5。
三、經濟效益
原處置設備耗費化學品費用,每t污水約29.0元,年費用約10.585萬元,日產生污泥量7m3,外運處置費用2500元/t,年處置費用630萬元,動力費(水、電)1.25元/t,年費用4562.5元,年人工費30萬元,合計671萬元。折算至目前每天20m3污水計算,則每年處置費用為1312萬元。
一體化處置設備自2018年10月開端投入運轉,每t污水耗費化學品費用約0.5元,年費用3650元,動力費(水、電)39元/t,年動力費用28.47萬元,臭氧處置費用15元/t,年費用約10.95萬元,年人工費用10萬元,合計年處置費用為40.785萬元。年節(jié)約污水處置費用達1271.215萬元。一體化處置設備投入運轉以來,日均回用深度處置后的污水16.0m3,年節(jié)約工業(yè)水費用4.96萬元,日均回收蒸發(fā)濃漿約3.0m3,年回用產品原料費用約110萬元。低溫蒸發(fā)一體化處置設備的應用,在完成了污水和固廢”零排放”的同時,每年可經過節(jié)約和回用完成經濟效益約1380.0萬元。
四、結論
(1)采用低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化工藝處置高鹽、高有機物污染、成分復雜的難處置精細化工污水,出水水質可到達一級排放規(guī)范。處置后的污水和蒸發(fā)濃漿滿足生產用水水質和工業(yè)產品原料規(guī)范,將污水和濃漿回用,完成企業(yè)污水”零排放”。
(2)低溫蒸發(fā)結合臭氧催化氧化工藝用于精細化工污水處置,可以處理精細化工企業(yè)高鹽、高有機物污水難處置的開展瓶頸,具有很大的推行意義。