工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理免費(fèi)方案咨詢(xún)電話(huà):400-699-1558 ,江蘇銘盛環(huán)境24H手機(jī)熱線:158-9646-8025
臺(tái)州地處浙江東部沿海,水產(chǎn)加工行業(yè)興旺,小型水產(chǎn)加工企業(yè)眾多。水產(chǎn)食品加工廢水的懸浮物和動(dòng)物油脂濃度高,氨氮及磷較高,水溫低,生化降解速率慢;污泥呈膠體狀,量大、難脫水,且容易腐朽蛻變分發(fā)出臭味,并形成磷的二次釋放反復(fù)回四處理系統(tǒng),增加了處置難度和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。臺(tái)州某小型水產(chǎn)加工企業(yè)經(jīng)過(guò)工藝改造,出水水質(zhì)大大進(jìn)步,可為其他水產(chǎn)加工企業(yè)廢水處置工藝改造提供自創(chuàng)。
1廢水處置計(jì)劃
1.1廢水水量水質(zhì)
臺(tái)州某水產(chǎn)冷凍廠主要加工魚(yú)、蝦、蟹類(lèi)等水產(chǎn)海鮮,產(chǎn)生的廢水主要為海鮮加工清洗水及員工生活污水。其水量為100~300t/d,CODCr≤3000mg/L、SS≤350mg/L、氨氮≤350mg/L、油≤50mg/L、pH=6~9。其中水質(zhì)變化較大,消費(fèi)旺季排放的廢水水量約為300t/d,消費(fèi)旺季時(shí)排放廢水不到100t/d。
1.2原廢水處置工藝及運(yùn)轉(zhuǎn)狀況
該廠于1990年建成,應(yīng)用兼氧好氧生物法處置廢水。處置工藝流程如圖1所示。
該工藝運(yùn)轉(zhuǎn)初期處置效果較好,根本能到達(dá)《污水綜合排放規(guī)范》的三級(jí)規(guī)范請(qǐng)求。隨著消費(fèi)范圍擴(kuò)展及排放規(guī)范的進(jìn)步,現(xiàn)城市污水處置廠不再接納該廠排放污水,該廠排放污水需滿(mǎn)足污水排放規(guī)范一級(jí)規(guī)范,直接排放到左近河流。因而需對(duì)原工藝停止技術(shù)改造。原廢水處置工藝運(yùn)轉(zhuǎn)狀況如表1所示。
2廢水處置新計(jì)劃
2.1廢水處置工藝改造流程
新計(jì)劃應(yīng)滿(mǎn)足《污水綜合排放規(guī)范》的一級(jí)規(guī)范,處置請(qǐng)求大大進(jìn)步,故在盡可能應(yīng)用現(xiàn)有設(shè)備、減少占空中積、降低投資和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用前提下,保存現(xiàn)有廢水處置構(gòu)筑物,提出改造工藝流程,見(jiàn)圖2。
該企業(yè)廢水首先經(jīng)過(guò)格柵處置,除掉魚(yú)渣、包裝帶等較大的懸浮物,以保證后續(xù)處置的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)及提升泵的運(yùn)轉(zhuǎn);出水進(jìn)入調(diào)理池停止均質(zhì)均量,調(diào)理廢水的水質(zhì)水量,防止對(duì)后續(xù)生化處置形成較大的負(fù)荷變化,保證生化處置正常運(yùn)轉(zhuǎn);均質(zhì)均量后,泵入絮凝反響池,充沛反響后的廢水流入沉淀池停止泥水別離,去除大局部SS和局部COD、氨氮,污泥接至污泥池,上清液次第流入兼氧池和接觸氧化池,在兼氧池中大分子有機(jī)物被兼氧菌水解為易降解的小分子有機(jī)物,降低了廢水中的有機(jī)物濃度,并進(jìn)步可生化性;接觸氧化池內(nèi)的好氧菌不時(shí)攝取廢水中的有機(jī)物作為營(yíng)養(yǎng)加以吸收,經(jīng)過(guò)代謝反響,小分子和溶解性有機(jī)物被降解,一局部被氧化為最終產(chǎn)物CO2和H2O,另一局部轉(zhuǎn)化為新的有機(jī)體使細(xì)胞增殖。廢水隨后進(jìn)入MBR系統(tǒng),由于膜的高效別離作用,別離效果遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)沉淀池,可以穩(wěn)定取得優(yōu)質(zhì)的出水水質(zhì)。
2.2新舊處置工藝比照
2.2.1增設(shè)絮凝反響池
因原有工業(yè)廢水處理工藝對(duì)SS和氨氮的總體去除效果較差,故增設(shè)絮凝反響池。在池中參加堿使反響到達(dá)最佳pH,接著參加PAC與廢水充沛混合反響,產(chǎn)生細(xì)小沉淀物,再參加適量PAM,經(jīng)過(guò)凝聚反響使細(xì)小沉淀物構(gòu)成具有較大粒度的絮凝體。混凝沉淀法對(duì)油類(lèi)物質(zhì)也有一定的去除效果。PAC、PAM絮凝劑存在一個(gè)最佳的pH及溫度范圍,最佳pH以中性和偏堿性為好,溫度在20~30℃較好。PAC、PAM的絮凝效果明顯優(yōu)于單一絮凝劑的效果,具有用量少、本錢(qián)低、毒性小、pH及溫度順應(yīng)范圍廣等優(yōu)點(diǎn)〔2〕。
2.2.2改造好氧池
原好氧池采用外表曝氣,曝氣效率較低下,且水產(chǎn)加工企業(yè)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生請(qǐng)求較高,而外表曝氣會(huì)產(chǎn)生大量泡沫飄散出來(lái),特將好氧池改造為接觸氧化池。接觸氧化池采用外表積大、易掛膜的彈性填料作為生物載體,采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣作為充氧手腕。接觸氧化池對(duì)沖擊負(fù)荷有較強(qiáng)的順應(yīng)才能,污泥量少且不產(chǎn)生污泥收縮,不產(chǎn)生池蠅,也不分發(fā)臭味,具有一定的脫氮除磷功用,可用于深度處置〔3〕。
2.2.3增設(shè)MBR池
在接觸氧化池后增設(shè)MBR系統(tǒng),MBR膜別離設(shè)備可將微生物完整截留,使系統(tǒng)內(nèi)維持較高的微生物濃度,有利于增殖遲緩的微生物如硝化細(xì)菌生長(zhǎng),進(jìn)步系統(tǒng)硝化效率。同時(shí)可增加難降解有機(jī)物在系統(tǒng)中的水力停留時(shí)間,有利于進(jìn)步難降解有機(jī)物的降解效率。MBR別離效果遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)沉淀池,處置出水極端明澈,懸浮物和濁度很低,細(xì)菌和病毒被大幅去除,同時(shí)反響器對(duì)進(jìn)水水質(zhì)、水質(zhì)變化的順應(yīng)性很好,耐沖擊負(fù)荷才能強(qiáng),可穩(wěn)定取得優(yōu)質(zhì)的出水水質(zhì),能在高容積負(fù)荷、低污泥負(fù)荷下運(yùn)轉(zhuǎn)。MBR將局部污泥回流至接觸氧化池,清水流至排放口排放。
2.3新處置工藝運(yùn)轉(zhuǎn)效果
自新工藝正常運(yùn)轉(zhuǎn)1a多以來(lái),廢水處置效果良好,水質(zhì)監(jiān)測(cè)狀況如表2所示。
小型水產(chǎn)加工企業(yè)廢水處置工藝改造
由表2可知,改造后工藝處置效果大大進(jìn)步,出水水質(zhì)曾經(jīng)到達(dá)《污水綜合排放規(guī)范》的一級(jí)規(guī)范。
2.4工藝改造后的廢水處置本錢(qián)
工藝改造后出水水質(zhì)從原來(lái)的《污水綜合排放規(guī)范》三級(jí)規(guī)范進(jìn)步到一級(jí)規(guī)范,相應(yīng)地廢水處置本錢(qián)也有一定增加。改造工程總投資為82萬(wàn)元,新工藝在原有根底上停止改造,儉省了土建費(fèi)用。運(yùn)轉(zhuǎn)本錢(qián)有所增加,廢水處置本錢(qián)由原來(lái)的1.36元/t進(jìn)步到1.70元/t,主要是新工藝中運(yùn)用藥劑增加了本錢(qián)。固然處置本錢(qián)有一定水平的增加,但社會(huì)效益顯著。該工藝改造完成后,每年可減排COD約14t,SS約11.5t,氨氮約6.3t。
3結(jié)論
(1)在原工藝根底上增設(shè)了絮凝池,應(yīng)用絮凝反響大大進(jìn)步了對(duì)SS、COD、氨氮的去除效率,且PAC、PAM的絮凝效果明顯,用量少、順應(yīng)范圍廣。
(2)將原有表曝好氧池改造為接觸氧化池,最大限度天時(shí)用了原有構(gòu)筑物,完成一次提升。接觸氧化池對(duì)沖擊負(fù)荷有較強(qiáng)的順應(yīng)才能,污泥量少,不產(chǎn)生污泥收縮,可進(jìn)步氨氮去除率。
(3)增設(shè)了MBR池。MBR池采用超微濾膜組件取代傳統(tǒng)的二級(jí)沉淀池和砂濾池作為別離單元,不只可完整去除水中懸浮固體,取得很好的出水水質(zhì),而且經(jīng)過(guò)膜別離作用可將二級(jí)沉淀池?zé)o法截留的游離細(xì)菌和大分子有機(jī)物完整阻隔于生物反響池內(nèi)。MBR對(duì)污染物去除效率高,出水水質(zhì)穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,易于管理,具有寬廣的應(yīng)用前景。