銘盛環(huán)境——工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理專家,提供污水處理解決方案
某光伏企業(yè)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)生的大量的廢水,廢水種類主要包括:有機(jī)廢水、濃酸廢水、廢氣塔廢氣排液,以及稀酸廢水。原企業(yè)廢水處理站采用采用“調(diào)節(jié)+混凝沉淀+厭氧罐+厭氧沉淀池+缺氧池+好氧池+二沉池”工藝對工業(yè)廢水處理,其中,濃酸廢水及廢氣塔廢氣排液經(jīng)除氟后進(jìn)入上述廢水處理設(shè)施,原有的混凝沉淀工藝用于去除由廢水中剩余的氟離子,以滿足氟離子排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
但隨著企業(yè)生產(chǎn)工藝的更新和生產(chǎn)使用物料的變化,企業(yè)生產(chǎn)廢水的主要污染物質(zhì)也發(fā)生了變化,生產(chǎn)工藝上硝酸的大量使用,使得廢水中的主要污染物由有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)橄鯌B(tài)氮,綜合廢水的硝態(tài)氮濃度高達(dá)644mg/L。原有厭氧罐主要用于處理有機(jī)物,其采用底部布水,無三相分離器,上升流速較低,污泥容易堆積,且后續(xù)缺氧池停留時間只有7.5h,容積較小,整體廢水工藝中缺少去除硝態(tài)氮的功能,系統(tǒng)排水總氮濃度無法滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。
本次除總氮功能優(yōu)化工程主要是將原有厭氧罐、厭氧沉淀池,分別改造為缺氧罐、缺氧池,同時增加碳源投加設(shè)備,提升系統(tǒng)脫氮功能,改造處理能力為4000m3/d。
1、處理工藝
1.1 廢水水質(zhì)分析
太陽能光伏生產(chǎn)廢水中的典型污染物包括:有機(jī)污染物、氟化物、硝態(tài)氮、懸浮物以及酸堿污染物等。此類廢水總氮含量高,有機(jī)污染物含量較低,營養(yǎng)比失調(diào)。其中,氟化物、懸浮物以及酸堿污染物可以通過物化處理方法得以去除,處理效果穩(wěn)定、有效;有機(jī)污染物和硝態(tài)氮則采用通過生物處理技術(shù),在缺氧條件下,生物反硝化技術(shù)能把硝態(tài)氮通過異養(yǎng)反硝化菌轉(zhuǎn)化為氮?dú)馀欧湃コ?,在好氧條件下,好氧菌將有機(jī)污染物為無機(jī)物、CO2和H2O。
隨著企業(yè)生產(chǎn)廢水水質(zhì)的改變,原有設(shè)施存在兩個主要問題:
(1)缺氧池停留時間短,反硝化菌數(shù)量少,脫氮效果差;
(2)碳源量不足,原水中的有機(jī)碳源遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足反硝化過程中的碳源需求,運(yùn)行過程中必須補(bǔ)加碳源。
1.2 廢水處理工藝流程優(yōu)化
根據(jù)廢水水質(zhì)特點(diǎn)和設(shè)計處理目標(biāo),結(jié)合太陽能光伏行業(yè)廢水處理取得的工程技術(shù)經(jīng)驗(yàn),并因地制宜、充分利用原有設(shè)施,優(yōu)化工藝采用“調(diào)節(jié)+混凝沉淀+缺氧罐(改造部分)+缺氧池(改造部分)+好氧池+二沉池”組合工藝,即將原有厭氧罐改造為缺氧罐,將原有厭氧沉淀池改造為缺氧池,并作為回流泵的吸水點(diǎn),增加缺氧段的停留時間和缺氧塔的泥水混合效果。原有初沉調(diào)節(jié)池、混凝沉淀池、缺氧池、好氧池及二沉池不做改動,混凝沉淀池投加PAC和PAM,去除剩余氟離子,好氧池停留時間為15h,用于去除反硝化未耗盡的剩余COD,維持原有功能不變。廢水處理工藝流程見圖1。
2、處理效果分析
運(yùn)行過程中,根據(jù)進(jìn)水水量,及時調(diào)節(jié)中間水池提升泵的流量,保持生化處理單元持續(xù)進(jìn)水;中間水池投加碳源及少量磷源,根據(jù)進(jìn)水水量、進(jìn)水總氮濃度,及時調(diào)節(jié)碳源加藥泵的開度,維持C/N值在3至5之間(一般取4),定期清洗加藥泵出口的Y型過濾器,防止管道堵塞;保持缺氧池的潛水推流器、回流泵24h常開;定期開啟缺氧池的多曲面攪拌機(jī),保證池底的污泥不會淤積;確保好氧池溶解氧濃度在2?4mg/L,防止曝氣過量或曝氣不足影響處理效果;控制缺氧池、好氧池內(nèi)SV30值分別為30%和20%?40%,并根據(jù)實(shí)際處理效果進(jìn)行調(diào)整;及時監(jiān)控缺氧池、好氧池內(nèi)pH值,控制pH在7.0?9.0,防止pH過低過高影響微生物性能;控制缺氧池、好氧池內(nèi)的溫度在20-30℃,以防溫度過高過低影響微生物活性,由于項(xiàng)目地位于北方,冬季氣溫較低,可適當(dāng)往缺氧池、好氧池中補(bǔ)充活性污泥,以提高COD、總氮的去除率。
缺氧罐是作為核心單元,承擔(dān)了主要的反硝化任務(wù),實(shí)際運(yùn)行過程中,缺氧罐出水TN穩(wěn)定小于30mg/L。原有的缺氧池作為保障單元,防止前端生化單元出水總氮出現(xiàn)異常,可以在該工段投加碳源進(jìn)行應(yīng)急處理,同時,原有缺氧池和好氧池的污泥回流系統(tǒng),也可防止因單一碳源引起的好氧池污泥膨脹。
經(jīng)過優(yōu)化改造后,工程已實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,最終出水主要污染物都能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
3、結(jié)論與展望
3.1 結(jié)論
(1)A/O反硝化工藝能有效去除太陽能光伏廢水中的總氮和有機(jī)污染物,具有投資少、運(yùn)行費(fèi)用低的特點(diǎn)。廢水處理設(shè)施優(yōu)化后,總氮去除率由75%提高至95%。
(2)缺氧池中反硝化菌世代周期長,對水質(zhì)敏感,建議生化處理單元前的中間水池設(shè)計停留時間6h~12h,避免生化處理單元受到前端來水水質(zhì)水量頻繁變化帶來的沖擊,運(yùn)行時嚴(yán)格控制碳源投加量、溶解氧濃度和堿度平衡。
3.2 展望
碳源在生物脫氮工藝中是一個重要的控制因素。傳統(tǒng)的甲醇、乙醇、葡萄糖等液體碳源的使用成本較高。研究者開始嘗試用固體碳源作為替代物,這種工藝稱“固相反硝化”,采用結(jié)構(gòu)疏松的有機(jī)碳物質(zhì),將其作為碳源又作為生物膜的載體,相比液體碳源,既能降低運(yùn)行成本,又能為微生物提供多元的營養(yǎng)物質(zhì)、提高反硝化效率。未來生物反硝化外加碳源的研究,可實(shí)現(xiàn)低碳運(yùn)行和資源化可持續(xù)發(fā)展,具有廣闊的應(yīng)用前景。