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    納濾膜對脫硫廢水濃鹽水分鹽的應(yīng)用

    更新日期:2023-02-13 13:45
    銘盛環(huán)境——工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理專家,提供污水處理解決方案
     
    目前,我國90%以上燃煤電廠采用石灰石/石膏濕法脫硫技術(shù)實(shí)施煙氣脫硫,脫硫過程中需定時(shí)排放一定量的脫硫廢水。脫硫廢水水質(zhì)較差,是火電廠最難處置的末端廢水之一,其具有如下特性:
     
    (1)含鹽量高,總含鹽量可達(dá)30000~60000mg/L;
     
    (2)固體懸浮物含量高,大多在10000mg/L以上;
     
    (3)硬度高,Ca2+含量在1500~5000mg/L,Mg2+含量在3000~6000mg/L,SO42-含量可達(dá)4000mg/L以上,并且CaSO4處于過飽和狀態(tài),在加熱濃縮過程中容易結(jié)垢;
     
    (4)腐蝕性強(qiáng),pH為4~6.5,普通低于5.7;
     
    (5)水質(zhì)隨時(shí)間和工況不同而有較大變化。隨著環(huán)保請求的日趨嚴(yán)厲,促使電廠不時(shí)提升廢水處置規(guī)范,脫硫廢水零排放也逐步被提上日程。
     
    目前,脫硫廢水零排放的技術(shù)道路主要有以下幾種:預(yù)處置+蒸發(fā)結(jié)晶、預(yù)處置+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶和預(yù)處置+煙道蒸發(fā)(或旁路煙氣蒸發(fā))。由于預(yù)處置+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)道路相對較為成熟,除了曾經(jīng)用于脫硫廢水零排放,在其它
    工業(yè)廢水處理范疇也有著大量的應(yīng)用案例,但該技術(shù)道路設(shè)計(jì)之初并未充沛思索結(jié)晶鹽的應(yīng)用問題。關(guān)于脫硫廢水等高含鹽廢水,結(jié)晶鹽產(chǎn)量較大,假如無法完成結(jié)晶鹽的回收應(yīng)用,相當(dāng)于將水體污染物以固廢的方式實(shí)施了轉(zhuǎn)化,并未真正完成“零排放”的目的,反而進(jìn)一步增加了水處置的本錢。因而,行業(yè)內(nèi)強(qiáng)調(diào)對脫硫廢水等高含鹽廢水施行分鹽處置,以提升結(jié)晶鹽純度,完成資源的回收應(yīng)用。
     
    1、廢水來源與水質(zhì)
     
    本研討實(shí)驗(yàn)廢水來自浙江某電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)中的濃鹽水,主要成分為氯化鈉(NaCl)和硫酸鈉(Na2SO4),其中NaCl約占到含鹽量的80%左右,詳細(xì)如表1所示。
     
    2、實(shí)驗(yàn)
     
    (1)主要中試設(shè)備
     
    納濾分鹽一體化設(shè)備1套,外形尺寸為4m×2.0m×2.2m,裝機(jī)功率約5kW,內(nèi)置進(jìn)口膜組件1支,PE桶3只(1000L),提升泵1臺。
     
    (2)工藝流程
     
    實(shí)驗(yàn)原水接自浙江某電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)的濃鹽水儲罐,在原水罐暫存,用提升泵提升后進(jìn)入一體化納濾膜分鹽設(shè)備,納濾膜透過液進(jìn)入儲罐,截留局部進(jìn)入截留液儲罐。分鹽系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
     
    (3)中試水量
     
    實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)水量為1m3/h,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中控制透過液和截留液根本都在500L/h左右。
     
    (4)剖析辦法
     
    Cl-檢測采用了自動電位滴定法,SO42-檢測采用了分光光度法。
     
    (5)實(shí)驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間
     
    分鹽設(shè)備于2017年6月5日啟動運(yùn)轉(zhuǎn),有效運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間24d。
     
    3、其它外在影響條件
     
    (1)水質(zhì)
     
    實(shí)驗(yàn)取電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)生產(chǎn)過程中濃水作為原水,原水水質(zhì)隨工程實(shí)踐狀況動搖,調(diào)查不同原水水質(zhì)條件下分鹽的效果。
     
    (2)水量
     
    由于實(shí)驗(yàn)過程中脫硫廢水零排放系統(tǒng)檢修及節(jié)假日等緣由,實(shí)驗(yàn)過程為非完整連續(xù)性。因本實(shí)驗(yàn)主要為物理過程,實(shí)驗(yàn)中綴對處置效果根本不形成影響。
     
    4、結(jié)果與討論
     
    4.1 氯離子和硫酸根離子的別離
     
    對分鹽設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)期間30個(gè)特征點(diǎn)的原水和產(chǎn)水實(shí)施了取樣檢測,以評價(jià)分鹽效果。有效運(yùn)轉(zhuǎn)期間,原水電導(dǎo)率在30~50mS/cm間動搖,產(chǎn)水電導(dǎo)率略小于原水,闡明膜對離子具有一定的截留效果,主要為硫酸根等二價(jià)或高價(jià)離子。由于硫酸根離子的比例相對較低,且單價(jià)離子可能呈現(xiàn)負(fù)截留率,即產(chǎn)水濃度高于原水,因而,產(chǎn)水電導(dǎo)率降低并不明顯。
     
    研討中進(jìn)一步對原水和產(chǎn)水中的氯離子和硫酸根離子的濃度實(shí)施了檢測和剖析。氯離子的濃度變化如圖2所示。有效運(yùn)轉(zhuǎn)期間,原水中氯離子的濃度在12000~20000mg/L之間動搖,產(chǎn)水中氯離子濃度與原水相當(dāng),以至呈現(xiàn)略高于原水的狀況,即膜對氯離子呈現(xiàn)負(fù)截留率。這主要是由于單價(jià)離子(鈉離子和氯離子)具有較高的選擇透過性,由于硫酸根離子被截留,為了維持產(chǎn)水中的電荷均衡,造成更多氯離子透過膜進(jìn)入產(chǎn)水端,使得產(chǎn)水中的氯離子濃度高于原水。
     
    原水和產(chǎn)水中硫酸根離子濃度的變化如圖3所示。有效運(yùn)轉(zhuǎn)期間,原水中硫酸根離子的濃度在1400~2800mg/L之間動搖,經(jīng)過膜別離后,產(chǎn)水中硫酸根離子的濃度小于30mg/L,膜對硫酸根離子的截留率大于98%,綜合氯離子的檢測結(jié)果,闡明中試分鹽設(shè)備對氯離子和硫酸根離子具備良好的別離效果。
     
    4.2 產(chǎn)水成分剖析
     
    本研討的目的是完成氯化鈉和硫酸鈉別離,使得產(chǎn)水中兩種成分的比例滿足《工業(yè)鹽GB/T5462-2015》中精制工業(yè)濕鹽一級及以上的質(zhì)量請求,即SO42-/NaCl的比例≤0.74%,產(chǎn)水經(jīng)過進(jìn)一步蒸發(fā)結(jié)晶后可取得相應(yīng)質(zhì)量的工業(yè)鹽。分離氯離子和硫酸根離子的檢測結(jié)果,對原水和產(chǎn)水中SO42-和NaCl的比例實(shí)施了計(jì)算,結(jié)果如圖4所示。有效運(yùn)轉(zhuǎn)期間,原水中SO42-/NaCl大于4.5%,遠(yuǎn)高于精制一級工業(yè)濕鹽對兩種成分比例的請求,經(jīng)過火鹽處置后,產(chǎn)水中SO42-/NaCl根本維持在0.1%以下。因而,產(chǎn)水經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶后可取得高純度的NaCl,其鹽質(zhì)量高于精制工業(yè)濕鹽的一級規(guī)范,以至滿足精制工業(yè)濕鹽的優(yōu)級規(guī)范。
     

    5、結(jié)論
     
    (1)原水中氯離子的濃度在12000~20000mg/L之間動搖,產(chǎn)水中氯離子濃度與原水相當(dāng),以至呈現(xiàn)略高于原水的狀況,這主要是由于單價(jià)離子(鈉離子和氯離子)具有較高的選擇透過性,由于硫酸根離子被截留,為了維持產(chǎn)水中的電荷均衡,造成更多氯離子透過膜進(jìn)入產(chǎn)水端,使得產(chǎn)水中的氯離子濃度高于原水。
     
    (2)原水中硫酸根離子的濃度在1400~2800mg/L之間動搖,產(chǎn)水中硫酸根離子的濃度小于30mg/L,膜對硫酸根離子的截留率大于98%,中試分鹽設(shè)備對硫酸根離子具備良好的別離效果。
     
    (3)原水中SO42-/NaCl大于4.5%,經(jīng)過火鹽處置后,產(chǎn)水中SO42-/NaCl根本維持在0.1%以下。
     
    (4)采用膜組件對脫硫廢水零排放RO濃鹽水實(shí)施分鹽是可行的,產(chǎn)水中氯化鈉和硫酸鈉兩種成分的比例滿足精制工業(yè)濕鹽一級及以上的質(zhì)量請求。

     


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