銘盛環(huán)境——工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理專家,提供污水處理解決方案
1、工藝流程
2、運(yùn)轉(zhuǎn)狀況
(1)調(diào)試初期,經(jīng)流量計(jì)調(diào)整萃取劑與廢水進(jìn)料比例為1:12.5,經(jīng)過向反響釜中加鹽酸調(diào)整萃取PH為2,廢水經(jīng)反響器后進(jìn)入萃取分離器靜置分離,上層萃取相進(jìn)入萃取相儲(chǔ)罐,下層廢水進(jìn)入油水分離器實(shí)施二次分離后進(jìn)入儲(chǔ)池。萃取相添加液堿實(shí)施反萃,回收萃取劑。運(yùn)轉(zhuǎn)以來,運(yùn)轉(zhuǎn)最初進(jìn)水COD為19000mg/L左右,出水為11000mg/L左右,去除率到達(dá)40%。
(2)調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)中期,廢水進(jìn)水COD穩(wěn)定在13000mg/L~15000mg/L左右,但運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,萃取劑存在老化現(xiàn)象,萃取效果降落,為保證萃取效果,萃取劑與廢水進(jìn)料比例調(diào)整為1:8;并且針對在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中萃取劑存在老化問題,在原有萃取劑中補(bǔ)加煤油,以處理萃取劑分層艱難問題,但補(bǔ)加后萃取劑濃度降低形成萃取效果差,同時(shí)反萃后萃取劑夾雜大量雜質(zhì)問題尚未處理;經(jīng)過實(shí)驗(yàn),采取反萃過程中調(diào)整液堿濃度,且在萃取劑反萃后添加稀硫酸實(shí)施去除雜質(zhì),固然雜質(zhì)去除,但經(jīng)萃取反響后雜質(zhì)進(jìn)入萃取相,造成萃取劑分層愈加艱難。
(3)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中因反萃后萃取劑混濁、雜質(zhì)多、分層艱難,局部萃取劑隨回收相進(jìn)入回收相貯罐,形成萃取劑損耗大,為保證萃取效果需不時(shí)補(bǔ)入新萃取劑。
(4)調(diào)試后期萃取效果逐漸降落,補(bǔ)入新萃取劑處置效果到達(dá)30%,但運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,萃取劑老化影響廢水COD去除率,致使降落到20%左右。
3、運(yùn)轉(zhuǎn)中存在的主要問題及緣由
3.1 存在問題
(1)因萃取劑老化問題導(dǎo)致廢水處理效果不穩(wěn)定。
(2)萃取劑損耗大,工業(yè)廢水處理本錢較高。
3.2 緣由剖析
(1)廢水處置效果不穩(wěn)定,有如下幾個(gè)緣由。
?、購U水冷卻析出絡(luò)合物,此類絡(luò)合物進(jìn)入反響過程中,吸附在萃取劑中,反萃取時(shí)無法將其與萃取劑分離,造成萃取效果差。
?、趶U水水質(zhì)有動(dòng)搖,致使進(jìn)出水COD測定并不一定能及時(shí)反映COD去除率。
(2)萃取劑損耗大,有如下幾個(gè)緣由。
①萃取分離效果不理想,局部萃取劑隨廢水排出,形成萃取劑損耗較大。
?、诜摧腿§o置分層后,因雜質(zhì)較多,且溶解在萃取劑中,造成反萃時(shí)中間層較多,夾帶萃取劑進(jìn)入回收相儲(chǔ)槽。
?、蹚U水水溫較高,增大萃取劑在廢水中的溶解度,造成損耗較大。
4、本錢剖析
4.1 油相損耗計(jì)算
油相可留存的設(shè)備有:萃取劑貯罐、萃取相貯罐、萃取反響釜、萃取分離器、反萃釜及油管道。
運(yùn)轉(zhuǎn)以來共配制助劑約為31.16m3(27.9t),煤油約46.74m3(37.9t),運(yùn)轉(zhuǎn)過程中因萃取劑呈現(xiàn)問題放入萃取劑貯罐約4m3(3.4t),共有萃取劑約69.2t。
計(jì)算之前,萃取相貯罐已清空。
油耗計(jì)算如下:
整個(gè)處置系統(tǒng)油相總量:82.4m3;
理論上,系統(tǒng)總油相V=V1+V2+V3+V4+V5+V6;
式中,V1—萃取劑貯罐中油相;V2—萃取反響釜;V3—萃取分離器中萃取劑;V4—管道中油相;V5—回收相貯罐中回收油相;V6—損耗萃取劑。
那么V6=V-(V1+V2+V3+V4+V5);
V1=14.9m3;V2=6.6m3;V3=24.6m3;V4=2.6m3;V5=2.5m3
萃取劑損耗V6=82.4-51.2=31.2m3
截止剖析日期,共處置廢水29000t,萃取劑比重為0.84,約損耗為26.2t。
4.2 計(jì)算根據(jù)及闡明
藥劑費(fèi),詳細(xì)為:油相損耗:主要為萃取油相損耗,周期損耗約為0.9%,噸廢水損耗油相0.9公斤;液堿耗費(fèi)量:主要是萃取劑再生需求耗費(fèi)液堿,噸廢水耗費(fèi)30%液堿7.6公斤;鹽酸耗費(fèi)量:主要是萃取反響過程需求耗費(fèi)鹽酸,噸廢水耗費(fèi)鹽酸0.008噸;電量耗費(fèi):主要是萃取反響釜攪拌、各種泵的用電,噸廢水耗電量為0.87度;廢水預(yù)處置本錢=0.9×28613+7.6×660+0.008×50+0.87×0.78=31.9元。
5、結(jié)語
(1)萃取劑對鄰氨基苯甲酸廢水COD去除率到達(dá)30%~40%左右,因鄰氨廢水冷卻后析出大量絡(luò)合物,造成此類絡(luò)合物與廢水一同進(jìn)入萃取相中,造成萃取效率降落。
(2)局部萃取劑溶解在水中隨廢水一同排出,形成萃取劑損耗較大,廢水處置本錢較高。