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    混凝-氣浮工藝在化工廢水處理中的應(yīng)用 原平廢水

    更新日期:2022-04-23 12:54
    銘盛環(huán)境——工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理專家,提供污水處理解決方案
      新型煤化工面臨用水量大、污水排放量大的嚴(yán)峻問題,能夠說,新型煤化工可能會形成水資源匱乏及嚴(yán)重的環(huán)境污染。而且,煤化工廢水具有色度大、COD值高、成分復(fù)雜、有毒有害等特性。因而,關(guān)于煤化工工業(yè)廢水處理實施實驗研討,進(jìn)而經(jīng)過經(jīng)濟(jì)有效的處置工藝降低其廢水排放量的意義嚴(yán)重。
     
      1、廢水來源及水質(zhì)
     
      實驗原水取自某鋼鐵公司調(diào)理池出水,其水質(zhì)情況如表1所示。
     
      2、實驗試劑及儀器
     
      2.1 實驗試劑
     
      聚合氯化鋁(PAC),聚合硫酸鐵(PFS),陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),陰離子聚丙烯酰胺(APAM),聚二甲基二烯丙基氯化銨(PDMDAAC),試亞鐵靈指示劑,四氯化碳、氯化鈉、重鉻酸鉀、濃硫酸、硫酸銀、溴化鉀、碘酸鉀、硫酸汞,剖析純。
     
      2.2 實驗儀器
     
      pHS-3C數(shù)字式pH計,F(xiàn)A1204B精細(xì)電子天平,HJ-6型六聯(lián)攪拌機(jī),MAI-50-紅外測油儀,F(xiàn)202電熱恒溫枯燥箱。
     
      3、工藝流程及剖析項目
     
      本實驗采用25L的水桶充任隔油池,首先,煤化工含油廢水在桶中靜置4h,取水樣測定含油量,其次,應(yīng)用虹吸作用將污水實施投加藥之后吸入到絮凝池中,第三,開啟攪拌機(jī)攪拌0.5h,并經(jīng)過進(jìn)水泵、調(diào)理閥及釋放器作用,使緊縮空氣與回流水構(gòu)成的溶氣水進(jìn)入到氣浮池,最后,除渣,并運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后取適量待測水樣。隔油-混凝-浮工藝流程如圖1所示。
     
      本實驗主要剖析項目有COD、總酚、pH值及含油量,其中,COD的測定采用紅外分光光度法,總酚的測定采用溴化滴定法,pH值采用pH計測定,含油量采用重鉻酸鉀法測定。
     
      4、混凝沉淀法處置煤化工廢水
     
      4.1 混凝沉淀燒杯實驗混凝沉淀燒杯實驗主要調(diào)查的是藥劑品種、投加量等對除油脫酚效果的影響。詳細(xì)實驗條件及步驟為:首先,加無機(jī)絮凝劑,快速(450r/min)攪拌1min,其次,加有機(jī)高分子絮凝劑,慢速(100r/min)攪拌5min,第三,靜置30min,最后,取距液面2cm處清液,測定剖析項目。
     
      4.2 混凝沉淀法處置煤化工廢水實驗結(jié)果及討論
     
      4.2.1 無機(jī)絮凝劑影響
     
      本實驗無機(jī)絮凝劑包括聚合氯化鋁、聚合氯化鐵、硫酸鋁和破乳劑F-01。
     
      不同無機(jī)絮凝劑品種和投加量處置煤化工廢水實驗結(jié)果顯現(xiàn):
     
      1)在一定投加量范圍內(nèi),廢水污染物去除率隨投加量增加而顯著加強(qiáng),之后,隨著無機(jī)絮凝劑投加量的繼續(xù)增加,廢水污染物去除率反而呈現(xiàn)降落的趨向。此現(xiàn)象呈現(xiàn)的緣由可能是,絮凝劑的過量投加造成陽離子大量引入,呈現(xiàn)抑止和障礙作用,從而使體系脫穩(wěn),去除率降落。
     
      2)4種無機(jī)絮凝劑中,聚合氯化鋁(PAC)對煤化工廢水的除油、脫酚效果最好,硫酸鋁[Al2(SO4)3]最差,聚合氯化鋁(PAC)的最佳投加量為200mg/L,去除率在40%左右。因而,本實驗選用PAC。
     
      4.2.2 陽離子度影響
     
      陽離子度的上下會影響絮凝效果,進(jìn)而影響廢水污染物去除率。
     
      本實驗結(jié)果顯現(xiàn):
     
      1)在一定陽離子度范圍內(nèi),廢水污染物去除率隨陽離子度增加而疾速加強(qiáng),之后,隨著陽離子度的繼續(xù)增加,廢水污染物去除率在堅持一定程度后呈現(xiàn)顯著降落趨向。緣由可能是,陽離子大量引入會造成聚合反響不完整,聚合產(chǎn)物特性黏度低,且會抑止電中和作用,進(jìn)而影響煤化工廢水污染物去除率。
     
      2)陽離子度在15%~45%時,去除效果較好,且當(dāng)陽離子度為15.8%時,去除效果到達(dá)最佳,可達(dá)60%左右。因而,本實驗選擇陽離子度為15.8%。
     
      4.2.3 特性黏度影響
     
      特性黏度會影響絮凝劑的吸附架橋性能,進(jìn)而影響絮凝性能。
     
      實驗結(jié)果顯現(xiàn):
     
      1)實驗初期,污染物的去除率均隨特性黏度的增大而增大,到一定范圍后趨于穩(wěn)定。這是由于,隨著特性黏度增大,架橋作用越強(qiáng),越容易構(gòu)成絮體,絮凝效果越好。
     
      2)特性黏度在400mL/g~550mL/g時,絮凝劑效果較好,且為443mL/g時,去除率到達(dá)最大,為60%左右。因而,本實驗選擇特性黏度為450mL/g。
     
      4.2.4 pH值影響
     
      為了調(diào)查pH值對混凝沉淀除油脫酚的效果影響,調(diào)理pH值為2~12,并實施實驗。
     
      實驗結(jié)果顯現(xiàn):
     
      1)隨著pH值的增加,污染物去除率表現(xiàn)出先增加后減小的趨向,而且低pH值對去除率的影響要大于高pH值。緣由可能是,在弱堿環(huán)境中,能堅持混凝劑的水解反響充沛實施,混凝效果較好,而較低的溶液pH值不利于陽離子水解,進(jìn)而不能有效吸附水中污染物。
     
      2)在pH值為8左右時,去除效果最佳,可達(dá)60%左右。由于實驗原水pH值為7.5~8.5,出于經(jīng)濟(jì)性思索,不對原水pH值實施調(diào)整。
     
      4.3 混凝-氣浮法處置煤化工廢水實驗結(jié)果及討論
     
      混凝沉淀法處置煤化工廢水污染物最高去除率仍不到70%,而混凝-氣浮處置煤化工廢水能夠進(jìn)一步提升廢水污染物的去除率,因而,混凝后需實施后續(xù)的氣浮處置。本實驗主要調(diào)查四大要素對氣浮除油效果的影響。詳細(xì)氣浮時間、投藥量、溶氣壓力、原水初始含油濃度變化4種要素參數(shù)值如表2所示,實驗結(jié)果如圖2所示。
     
      4.3.1 氣浮時間影響
     
      由圖2實驗結(jié)果可知,氣浮時間在0min~10min時,隨著氣浮時間的增加,煤化工廢水的除油率疾速增加,當(dāng)氣浮時間為9min時,除油率根本到達(dá)最大,為92.5%,然后隨著氣浮時間的不時增加,除油率不但沒有增大,反而有小幅度減小。可能是由于,氣浮時間過長,會造成構(gòu)成的絮粒越來越大而下 沉,因而,肯定最佳氣浮時間為9min。
     
      4.3.2 投藥量影響
     
      由圖2實驗結(jié)果可知,與氣浮時間影響相似,當(dāng)投藥量在0mg/L~8mg/L時,隨著投藥量的增加,煤化工廢水的除油率隨之增加,當(dāng)投藥量為8mg/L時,除油率到達(dá)最大,為93%,然后隨著投藥量的不時增加,除油率反而有小幅度減小,可能是大的投藥量影響了氣浮反響所致,因而,肯定P(AMGDMDGMMA)最佳投藥量為8mg/L。
     
      4.3.3 溶氣壓力影響
     
      由圖2可知,溶氣壓力在0MPa~0.4MPa時,隨著溶氣壓力的增大,氣浮的除油率也在不時增大,可能是由于溶氣壓力越大,溶解的氣體量越大,氣浮效率也就越高。但當(dāng)溶氣壓力在0.4MPa~0.5MPa時,氣浮的除油率趨于穩(wěn)定,不再增大,為93%左右。隨后,隨著溶氣壓力的繼續(xù)增大,除油率不但沒有增大,反而有小幅度減小,這可能是由于壓力超越0.5MPa后,壓力的增大并不能使氣泡粒徑繼續(xù)減小,還會呈現(xiàn)氣泡數(shù)量過多而使氣浮效果變差。因而,最好將溶氣壓力控制在0.4MPa~0.6MPa。
     
      4.3.4 原水初始含油濃度的影響
     
      由圖2可知,與其他影響要素不同,煤化工廢水除油率隨著原水初始含油質(zhì)量濃度的增大而增加,只是原水初始含油質(zhì)量濃度在100mg/L~400mg/L時除油率增加更快,超越400mg/L時,隨著濃度的繼續(xù)增加,除油率升高較慢。本實驗廢水含油量為150mg/L~200mg/L,除油率為75%~80%。
     
      5、結(jié)論
     
      綜上所述,關(guān)于煤化工含油廢水,混凝-氣浮處置比單純混凝沉淀處置效果更好,混凝-氣浮處置的最佳參數(shù)選擇為:氣浮時間為9min,P(AM-DMD-MMA)投藥量為8mg/L,溶氣壓力控制在0.4MPa~0.6MPa,應(yīng)用混凝-氣浮處置煤化工廢水實踐原水,除油率為75%~80%,比單純混凝沉淀處置的55%~60%要高出20%,因而值得在煤化工工業(yè)推行應(yīng)用。
     


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